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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GRADUACIÓN TRABADO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DE TITULO DE INGENIERO INDUSTRIAL ÁREA SISTEMAS PRODUCTIVOS TEMA “INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD, REDUCIENDO TIEMPOS IMPRODUCTIVOS EN PARADA PLANIFICADA EN LA LÍNEA DE PAPELES Y CARTULINAS EN LA EMPRESA PAPELESA” AUTOR JIMÉNEZ MENDOZA JORGE CARLOS DIRECTOR DEL TRABAJO ING. IND. BONILLA DE SANTOS MERCEDES MSc 2015 GUAYAQUIL – ECUADOR

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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GRADUACIÓN

TRABADO DE TITULACIÓN

PREVIO A LA OBTENCIÓN DE TITULO DE

INGENIERO INDUSTRIAL

ÁREA

SISTEMAS PRODUCTIVOS

TEMA

“INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD, REDUCIENDO TIEMPOS IMPRODUCTIVOS EN PARADA PLANIFICADA EN LA LÍNEA DE PAPELES Y CARTULINAS EN LA EMPRESA PAPELESA”

AUTOR

JIMÉNEZ MENDOZA JORGE CARLOS

DIRECTOR DEL TRABAJO

ING. IND. BONILLA DE SANTOS MERCEDES MSc

2015

GUAYAQUIL – ECUADOR

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iii

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

“La responsabilidad del contenido de este Trabajo de Titulación, me

corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual del mismo a la

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil”.

Jiménez Mendoza Jorge Carlos

C.C. 120440752-0

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DEDICATORIA

Dedico este proyecto a Dios, por darme la fortaleza de seguir

superándome y alcanzar este honroso título.

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AGRADECIMIENTO

Principalmente mi agradecimiento hacia Dios por haberme dado creación

y salud para culminar esta etapa de estudios. A mis padres por haber sido

el pilar fundamental con sus sabios consejos y principios para ser un

hombre de bien. A los catedráticos de la facultad por compartir sus vastos

conocimientos pedagógicos para mi superación profesional.

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INDICE GENERAL

N° Descripción Pág.

PROLÓGO 1

CAPITULO I

MARCO TEÓRICO

N° Descripción Pág.

1.1. Antecedentes de la capacidad de producción de la línea

Papeles y Cartulinas (P y C), área de convertidora

2

1.1.1. Registro de problemas que afectan al proceso productivo

de la línea de Papeles y Cartulinas (P y C)

4

1.1.2. Descripción de problemas que afectan al sistema

productivo. 6

1.2. Objetivo de la investigación 9

1.3. Objetivos 9

1.3.1. Objetivo General 9

1.3.2. Objetivos Específicos 9

1.4. Justificativos 10

1.5. Fundamentos teóricos 11

1.6. Bases teóricas 13

1.6.1. La productividad 13

1.6.1.1. Factores que afectan la productividad 13

1.7. Herramientas para la evaluación de la productividad 16

1.7.1. Control estadístico de proceso 17

1.7.2. Diagrama de Pareto 17

1.7.3. Diagrama de Causa – Efecto 19

1.7.3.1. Pasos para la elaboración de diagrama Causa – Efecto 20

1.8. SMED 22

1.8.1. Origen del SMED 23

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N° Descripción Pág.

1.8.2. Descripción de la técnica SMED 24

1.9. Rediseño de equipo 27

1.10. Estudio de tiempos y movimientos 28

1.11. Diagrama de procesos 30

1.12. Diagrama de análisis de proceso 31

CAPITULO II

METODOLOGÍA

N° Descripción Pág.

2.1. Análisis de datos 33

2.1.1. Descripción de los problemas 36

2.1.1.1. Cambio de bobina 37

2.1.1.2. Retiro de pallet 39

2.1.1.3 Cambio de formato 40

2.2. Impacto económico de los problemas 41

2.3. Diagnóstico 46

CAPITULO III

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

N° Descripción Pág.

3.1. Planteamiento de la alternativa de solución al problema 47

3.2. Aplicación de metodología SMED en la parada planificada

cambio de bobina 47

3.2.1. Identificación de actividades internas y externas de la

parada cambio de bobina 47

3.3. Perfeccionar los aspectos de la operación de preparación 51

3.4. Estandarización 52

3.5 Análisis económico de la solución implementada 54

3.5.1. Costo de la solución 54

3.5.1.1. Adquisición de caja porta herramientas 54

3.5.1.2. Adquisición de herramientas 55

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N° Descripción Pág.

3.5.1.3. Capacitación de personal (equipo SMED) 57

3.5.2. Decisiones económicas 57

3.5.2.1. Análisis Beneficio – Costo 57

3.5.2.2. Flujo de caja 59

3.5.2.3. Tasa interna de retorno 59

3.5.2.4. Valor neto anual (VAN) 61

3.5.2.5. Periodo de recuperación de la inversión 61

3.5.2.6 Conclusiones del análisis económico 62

3.6. Programación de actividades para la implementación de la

solución 63

3.6.1. Cronograma de implementación con la aplicación de

Microsoft Project 63

3.7. Conclusiones y Recomendaciones 65

3.7.1. Conclusiones 65

3.7.2. Recomendaciones 65

GLOSARIO DE TÉRMINOS 66

ANEXOS 68

BIBLIOGRAFÍA 74

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INDICE DE CUADROS

N° Descripción Pág.

1 Tabla de resumen de bobinas a montar 3

2 Resumen de paradas planificadas año 2013 5

3 Tabla de impacto 35

4 Valores perdidos por cambio de bobina 44

5 Valores perdidos por retiro de papel 45

6 Valores perdidos por cambio de formato 43

7 Lista de actividades cambio de bobina 48

8 Lista de actividades cambio de bobina mejorado 49

9 Lista de herramientas 56

10 Costo de solución 58

11 Flujo de caja 59

12 Cálculo tasa interna de retorno (TIR) 60

13 Periodo de recuperación de la inversión (PRI) 62

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INDICE DE GRAFÍCOS

N° Descripción Pág.

1 Bobina de papel 7

2 Poco vitales / Muchos triviales 18

3 Diagrama Causa – Efecto 20

4 El problema 20

5 Categorías o causas generales 21

6 Causas 22

7 Sub causas 22

8 Operaciones internas y externas 25

9 Aumento de disponibilidad del equipo 27

10 Esquema mejora de método de trabajo 29

11 Simbología de un diagrama de actividades 32

12 Diagrama de Pareto de paradas planificadas P y C 36

13 Análisis de causa cambio de bobina 38

14 Análisis de causa retiro de pallet 39

15 Análisis de causa cambio de formato 40

16 Aplicación del SMED al cambio de bobina 50

17 Estandarización de actividades cambio de bobina 53

18 Cronograma de implementación 64

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xi

INDICE DE ANEXOS

N° Descripción Pág.

1 Clase de papel y diferentes cortes 69

2 Cotización caja porta herramientas 72

3 Cotización herramientas 73

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xii

AUTOR: JIMÉNEZ MENDOZA JORGE CARLOS

TITULO: INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD, REDUCIENDO TIEMPOS IMPRODUCTIVOS EN PARADA PLANIFICADA EN LA LÍNEA DE PAPELES Y CARTULINAS EN LA EMPRESA PAPELESA.

DIRECTOR: ING. IND. BONILLA DE SANTOS MERCEDES MSc.

RESUMEN

Este trabajo propone plantear una solución al problema del

decrecimiento de la productividad del área de PAPELES Y CARTULINAS

de la empresa PAPELESA, con el objetivo de encontrar el o los problemas

que causan pérdidas económicas por el aumento en el tiempo en su

ejecución de la parada planificada cambio de bobina, lo que conlleva a

tener a la línea JAGENBERG con una disponibilidad menor a la que se

puede aprovechar. A través de técnicas análisis de ingeniería como

gráfica de PARETO y diagrama de ISHIKAWA se logró determinar que las

causas raíces que inciden directamente a la problemática es la incorrecta

forma de efectuarla y a la falta de herramientas, sumado a esto la

complicación de colocar los adaptadores para bobinas de papel con

CORE 5’’. De acuerdo al análisis realizado en el capítulo 2 se obtiene que

el tiempo de preparación de esta parada planificada aumento de 29 min a

49 min representando un acrecentamiento del 49%, causando una

perdida mensual de $9172.09 y un lucro cesante anual de $110065.09

Como solución se propone la aplicación de la metodología SMED con el

fin de mitigar el tiempo de realización a un costo de $ 1810.08. El periodo

de recuperación de la inversión (PRI) es de 1 mes, con un VAN de $

18898.38 y un TIR de 59.72% mayor al interés de la banca.

PALABRAS CLAVES: Gráfica, Pareto, Diagrama, Ishikawa, Disponibilidad, Parada, Planificada, SMED,

PRI, VAN, TIR.

Jiménez Mendoza Jorge Carlos Ing. Ind. Bonilla de Santos Mercedes MSc. C.C. 120440752-0 Director del trabajo

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AUTHOR: JIMÉNEZ MENDOZA JORGE CARLOS

SUBJECT: PRODUCTIVITY INCREMENT, BY REDUCING THE UNPRODUCTIVE TIME AT PLANNED SHUTDOWN IN THE PAPER LINE AND CARDBOARDS IN THE PAPELESA COMPANY.

DIRECTOR: IND. ENG. BONILLA DE SANTOS MERCEDES MSC.

ABSTRACT

This work proposes to give a solution to the problem of the

productivity decline of the area of PAPERS and CARDBOARDS of the

PAPELESA company, with the objective to find the problem that causes

economic losses due to the increase in the runtime in the planned

shutdown change of paper coil, which leads to have to the JAGENBERG

production line with an availability lower that can be used. Through the

engineering analysis techniques such as PARETO Chart and ISHIKAWA

Diagram, it was achieved to determine that the roots cause affection

directly to the problem, that is the incorrect form to achieve the planned

shutdown change of a paper coil and the lack of tools, adding to this, the

complication of placing the paper adapters to paper coil with CORE 5,

According to the study made in the Chapter 2 gets that the time of

preparation of this planned shutdown increases of 29 min to 49 min that

represents an increase of 49%, that causes a monthly loss of $9172.09

and an annual profit of $110065.09. As a solution is proposed the

application of the SMED methodology, in order to mitigate the time of

realization at a cost of $ 1810.08.The payback period of the investment is

of one month, with a VAN of $18898.38 and a TIR of 59.72% greater

than the interest of the banking

KEY WORDS: Pareto, Chart, Ishikawa, Diagram, Availability, Planned Stop, SMED, PRI, VAN, TIR.

Jiménez Mendoza Jorge Carlos Ind. Eng. Bonilla de Santos Mercedes MSc. C.C. 120440752-0 Director of work

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PROLÓGO

Las restricciones en las importaciones de productos terminados

que comercializa la empresa sumado al tema del cambio a la facturación

electrónica impuesta por el gobierno central fueron las principales

motivaciones para el mejoramiento de la línea de Papeles y Cartulinas (P

y C).

El objetivo de este trabajo fue planear una solución al problema del

decrecimiento de la productividad del área de PAPELES Y CARTULINAS

de la empresa PAPELESA, basada en el enfoque de técnicas de

ingeniería industrial como el SMED, se llegó a encontrar el problema que

causa mayores pérdidas económicas por el aumento en el tiempo de

ejecución, siendo este el incremento en la ejecución de la parada

planificada cambio de bobina, teniendo como resultado un equipo

(JAGENBERG) con una disponibilidad menor a la que se puede

aprovechar. Como resultado tenemos un para planificada con mayor

tiempo de ejecución de lo necesario debido a la incorrecta forma de

ejecutar el cambio, sumado a la falta de herramientas para realizarlo, así

también la complicación de colocar los adaptadores para bobinas de

papel con CORE 5’’.

De acuerdo al análisis realizado en el capítulo 2 se obtiene que el

tiempo de ejecución de esta parada planificada aumento de 29 min a 49

min representando un incremento del 49%, causando una perdida

mensual de $9172.09 y un lucro anual de $110065.09

Como solución se propone la aplicación de la metodología SMED

con el fin de aumentar la disponibilidad de la línea, disminuyendo la

ejecución de esta, a un costo de $ 1810.08. El periodo de recuperación de

la inversión (PRI) es de 1 mes, con un VAN de $ 18898.38 y un TIR de

59.72% mayor al interés de la banca.

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CAPITULO I

MARCO TEORICO

1.1. Antecedentes de la capacidad de producción línea Papeles

y Cartulinas (p y c), área de convertidora.

La empresa PAPELESA se encuentra en una etapa de transición,

debido a ciertas normas gubernamentales que perjudican ciertas líneas

de producción como la línea de formas continuas por el tema de la

facturación electrónica, ya que partir del próximo año la emisión de

facturas electrónicas será obligatoria, pero solo para empresas con

transacciones que sustenten crédito tributario.

Por cual la empresa PAPELESA se ha priorizado la reducción de

tiempos improductivos en paradas planificadas y no planificadas para así

no verse tan afectada en esta etapa de mejorando sus procesos

productivos como en la línea de PAPELES Y CARTULINAS (P Y C),

además buscando mantener en nuevos puesto de trabajo a trabajadores

de líneas afectadas.

El área de conversión de bobinas de papel a pliegos cuenta con

una convertidora “JAGENBERG”, esta máquina cuenta con dos torres

porta bobinas y cada torre cuenta con 4 soporte porta ejes des bobinador

de bobinas de papel, es decir cuenta con 8 ejes porta bobinas.

La máquina convertidora “JAGENBERG” está equipada para el

corte longitudinal y transversal de papel y cartón, se puede cortar una

banda y también simultáneamente varias bandas superpuestas. No debe

exceder el gramaje total de 500 Gr/M2 del material que se trabaja. Los

pliegos que resultan de esta manera llegan a la instalación de

superposición escalonada.

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Marco Teórico 3

La máquina convertidora “JAGENBERG” puede realizar cortes

longitudinales máximos de 1400 MM y mínimos de 40 MM y soportar

bobinas de un ancho máximo de 130 MM y mínimo de 50 MM.

La cantidad de bobinas de papel a montar en las torres porta

bobinas dependerá del gramaje del papel a convertir, ya que el máximo

corte que realiza la máquina es de 360 GR/M2, a continuación se detalla

cantidad de bobinas a montar dependiendo del gramaje y tipo de papel

(ver cuadro 1).

CUADRO # 1

TABLA DE RESUMEN DE BOBINAS A MONTAR

PAPEL GRAMAJE (GR/M2)

BOBINAS A MONTAR

Bond

120 3

75 5

70 5

90 4

56 6

Periódico 48.8 6

Kraft

100 2

80 3

60 3

Dúplex

205 1

230 1

270 1

Bristol 145 2

Couche 90 3 Fuente: Datos obtenidos del Departamento de Producción Elaboración por: Jiménez Mendoza Jorge Carlos

Para el año 2013 la línea de P Y C, área de conversión de bobinas

procesó 1669.64 TON de papel de distintas clases y cortes (ver anexo 1),

siendo la capacidad máxima de la línea producir 1900 TON de papel,

limitando utilizar su máxima capacidad por el incremento de tiempos

improductivos en paradas planificadas.

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Marco Teórico 4

1.1.1. Registro de problemas que afectan al proceso productivo

de la línea de Papeles y Cartulinas (p y c), área de

convertidora.

Debido a las restricciones en las importaciones de productos

terminados que comercializa la empresa sumado al tema del cambio a la

facturación electrónica se ha decido el mejoramiento de la línea de

Papeles y Cartulinas, pero se encuentra con un gran inconveniente

proviene a la disminución en la productividad de esta línea debido al

incremento de tiempos improductivos en paradas planificadas, cabe

indicar que la línea de PAPELES Y CARTULINAS (P Y C) es el área

encargada de la conversión de bobinas de papel de todo tipo y gramaje

(Bond, Periódico, Couche, Dúplex, Bristol, etc.) a pliegos de diferentes

medidas según requerimiento del cliente.

La empresa PAPELESA lleva registros diarios por líneas de

producción donde el operador de línea es el encargado de reportar

detallamente la producción realizada y tiempos de cambios de paradas

planificadas y no planificadas.

Estos datos obtenidos del reporte diario de producción son

analizados y registrados por el departamento de producción y es aquí

donde se denota incremento en tiempos improductivos reales en la

ejecución de paradas planificadas.

En el cuadro de Resumen de Paradas Planificadas se detalla que

en el año 2013 los tiempos improductivos reales por paradas planificadas

son de 469.55 horas, de la cual la parada planificada “cambio de bobina”

(CB) representa el 47.8 % (225 horas) del tiempo improductivo real, la

parada planificada “retiro de pallet” (RP) representa el 12.8 % (60 horas)

del tiempo improductivo real y la parada planificada “cambio de formato”

(CF) representa el 9.1 % (43 horas) del tiempo improductivo real (ver

cuadro 2). En el cuadro posterior se evidencia la información de todas las

paradas planificadas de la línea de P y C en el año 2013.

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Marco Teórico 5

CUADRO # 2

CUADRO DE RESUMEN DE PARADAS PLANIFICADAS AÑO 2013

Fuente: Datos obtenidos del Departamento de Producción Elaboración por: Jiménez Mendoza Jorge Carlos

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Marco Teórico 6

En el cuadro anterior de Resumen de Paradas Planificadas Año

2013 se puede observar de manera detallada las paradas planificadas

que tienen un mayor impacto en el decrecimiento de la productividad de la

línea de P Y C debido al incremento de tiempo en su ejecución en estas

paradas, ya que esto ocasiona que la disponibilidad del equipo decrezca

haciendo la línea de P Y C menos productiva, ya que se produce menos

con lo mismo recursos existentes

1.1.2. Descripción de problemas que afectan al sistema

productivo.

a) Cambio de bobina.

La parada planificada cambio de bobina (CB) debe su incremento

de ejecución de 29 MIN a 45 MIN debido a negligencia a falta de

experiencia del personal operativo al ejecutar el cambio y a la materia

prima con diferentes características para el montaje en máquina, debido a

que los ejes porta bobinas de la maquina convertidora “JAGENBERG”

fueron concebidos para el montaje de bobina con core (ver grafica 3) de

3” pulgadas de diámetro y no con core de 5” de diámetro, lo cual conlleva

la utilización de adaptadores cónicos difíciles de montar en ejes porta

bobinas para así poder montar bobinas de papel.

Estos adaptadores fueron concebidos de una mala manera ya que

por su peso y su forma son pocos ergonómicos para su rápida utilización

lo cual conlleva al aumento en el tiempo de montaje de estos.

La utilización de estos adaptadores cónicos para montar bobinas

de papel de core 5” diámetro es un problema inevitable ya que toda las

bobinas de papel bond 56 GR 65 CM de ancho tienen esta características

y es la materia prima de mayor rotación en la línea de P Y C.

A este problema sumado la falta de herramientas necesarias para

la ejecución de esta actividad incrementa el tiempo en su realización, ya

que se debe ir a buscar herramientas en otros sitios de la planta.

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Marco Teórico 7

GRAFICA # 1

BOBINA DE PAPEL

Bobina

Core

Fuente: Datos obtenidos del Departamento de Producción Elaboración por: Jiménez Mendoza Jorge Carlos

La colocación de estos adaptadores cónicos en los ejes porta

bobinas generan la mayor cantidad de tiempo improductivos en esta

parada planificada, ya que son de difícil colocación debido a que los ejes

porta bobina debido a su uso continuo y al peso de las diferentes bobinas

de papel (ver anexo 5) a convertir que va desde 550 GR a 1 TON sufrido

deformación en su estructura que complican la colocación de estos

adaptadores, además a la falta de herramientas básicas para realizar esta

operación.

Debido a las causas anteriormente expuestas, más sumada la falta

de experiencia o negligencia del personal operativo de la maquina

“JAGENBERG” a realizar esta parada planificada genera el aumento de

tiempo improductivos en su ejecución, repercutiendo en la disponibilidad

de equipo y por ende en la productividad de la línea.

La información para realizar esta investigación se la ha obtenido del

departamento de producción de la empresa Papelesa tales como:

Reportes diarios de producción de la línea PAPELES Y

CARTULINAS.

Análisis mensual de paradas planificadas y no planificadas de la

línea de PAPELES Y CARTULINAS.

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Marco Teórico 8

Ingreso y control de la producción del sistema EGE (Eficiencia

Global del Equipo)

Planificación de la producción de la línea de PAPELES Y

CARTULINAS.

b) Retiro de pallet.

La parada planificada retiro de pallet (RP) genera

aproximadamente 3 min de máquina improductiva debido a que la

máquina por diseño original debe parar aproximadamente cada 45 min

para retirar pallet con producto semi elaborado de pila de máquina.

Cuando el pallet de producto semi elaborado tiene la altura

indicada se procede a detener la máquina y se desmonta emparejador

frontal, luego se procede a meter la mula de elevación debajo del pallet de

producto para retíralo de pila la de máquina y colocarlo en el área para

luego ser resmado, posteriormente se eleva pila y se coloca pallet vacío

dejándolo en posición adecuada para luego dar arranque a la máquina.

Por diseño del equipo la realización de este rediseño de maquina

solo es conveniente realizar para cortes máximo de 90 cm de cualquier

tipo de papel.

c) Cambio de formato.

La parada planificada cambio de formato (CF) genera un tiempo

improductivo promedio de 330 min cada 2 meses por malos

procedimientos al momento de ejecución o falta de recurso (humano y

técnico) para ejecutarlos, ya que no se evidencia un procedimiento

estandarizado para la realización de esta.

El alto tiempo de ejecución de esta parada planificada se debe en

muchas ocasionas a falta de herramientas y repuestos para realizar el

cambio, además sumada a la falta de un procedimiento adecuado para

realizarlo.

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Marco Teórico 9

Esta parada planificada se la realiza con una frecuencia

aproximada de 2 meses con una producción promedio, pero cuando

existe alta demanda de producto se puede llegar a cambiar cada mes,

pero debido a su alto tiempo de ejecución representa una oportunidad de

mejora, ya que logrando disminuir este tiempo se aumenta la

disponibilidad del equipo y por ende la productividad de la línea, que

debido a reformas gubernamentales se busca repotenciar esta línea de

producción de Papelesa.

1.2. Objetivo de la investigación.

El objetivo de esta investigación y de la empresa Papelesa es la

reducción de tiempos improductivos en paradas planificadas y no

planificadas para así no verse tan afectada en esta etapa de transición y

apostar a otras líneas de producción mejorando sus procesos productivos

como en la línea de PAPELES Y CARTULINAS (P Y C), además

buscando mantener en nuevos puesto de trabajo a trabajadores de líneas

afectadas.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Incrementar la productividad, reduciendo tiempos improductivos en

parada planificada en la línea de PAPELES Y CARTULINAS (P Y C) de la

empresa PAPELESA.

1.3.2. Objetivos Específicos

a) Identificar causas del aumento de tiempos improductivos en parada

planificada en la línea de PAPELES Y CARTULINAS (P Y C),

utilizando herramientas de análisis como FODA, PARETO E

ISHIKAWA.

b) Cuantificar los efectos del problema utilizando cuadro de análisis

de información, gráficos estadísticos y diagramas de procesos.

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Marco Teórico 10

c) Diseñar propuesta de solución con tendencia a incrementar la

productividad de la línea de P y C utilizando herramientas de

ingeniería tales como el SMED (cambio rápido) y rediseño de

máquina para resolver problemática.

d) Demostrar factibilidad económica de la solución a implantar.

1.4. Justificativos.

Al realizar esta investigación se pretende aumentar la productividad

de la línea de PAPELES Y CARTULINAS (P Y C) de la empresa

Papelesa, reduciendo tiempos improductivos en parada planificada más

críticas, a continuación se detallan las 3 principales que se detallaran con

mayor énfasis, pero estas son:

Cambio de bobinas de papel

Retiro de pallet con producto semi elaborado

Cambio de formato

Logrando así aumentar la disponibilidad del equipo, ya que se

reduce el tiempo en ejecución de la parada planificada innecesaria, lo cual

aumenta la capacidad de producción de la línea, es decir producir más

con los mismos recursos existentes.

Actualmente la empresa Papelesa se encuentra en una etapa de

transición, debido a ciertas normas gubernamentales que perjudican

ciertas líneas de producción como la línea de formas continuas por el

tema de la facturación electrónica, ya que partir del próximo año la

emisión de facturas electrónicas será obligatoria, pero solo para empresas

con transacciones que sustenten crédito tributario.

Así mismo sobre un impuesto del 5 % sobre el valor de los

Productos Terminados importados tales como resmas de papel bond,

periódico, etc., por lo cual se decide comprar bobinas para procesarlas,

estas restricciones obliga a la empresa Papelesa a buscar otras

alternativas para mantener al personal en otras áreas de trabajo.

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Marco Teórico 11

1.5. Fundamentos teóricos.

En el ámbito ecuatoriano existen bastos estudio relacionados a la

reducción de tiempos en la industria del papel en el cambio de

herramentales, mas no sobre el cambio rápido en la alimentación de los

equipos o maquinarias, es decir montaje de materia prima, estos estudios

tienen el objetivo del aumento de la productividad de sus líneas

productivas.

Debe reunir de forma detallada todo lo que se ha escrito con

objetos parecidos de estudio, categorizando todos aquellos elementos

que pueden ser luego susceptibles de renovar o de ampliar con respecto

a lo escrito ya. Esta revisión no debe ser nunca descriptiva sino crítica,

buscando lo servible y lo inútil de lo escrito con anterioridad. De todos

ellos, habrá que especificar bien claramente cuál o cuáles son los teóricos

que nos sirven como marco, como punto de referencia, al que seguiremos

y cuál o cuáles delos que nos alejaremos irremediablemente, si los hay.

Estas investigaciones se basan en estudio de la reducción de

tiempo y movimiento e implementación de metodologías como el SMED

(SINGLE MINUTE EXCHANGE OF DIE) para la reducción de estos.

(Yánez, 2010) De la Escuela Superior Politécnica del Litoral realiza

un estudio sobre la reducción de tiempo en el cambio de rodillo cliché

previo a la fabricación de rollos de papel higiénico con el fin de minimizar

los tiempos de paradas en su mínima expresión, para lograr así tener los

equipos más disponibles y logrando así el aumento de la productividad del

equipo. Este trabajo recopila la información teórica, técnica y operativa de

la medición de productividad en las organizaciones y su aplicación para la

mejora en los procesos.

(Kam Paw Molina, 2006) De la Escuela Superior Politécnica del

Litoral desarrollo un proyecto de mejoramiento de la productividad de una

línea de producción de una planta embotelladora de bebidas, este estudio

se centra en analizar sus problemas críticos e identificar sus principales

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Marco Teórico 12

causantes. Una vez realizado este análisis, se definen una serie de

acciones que contribuyen con el mejoramiento de la productividad de la

línea, tales como el establecimiento de políticas, la segregación de

responsabilidades y la definición de controles que mitigan al máximo los

riesgos identificados en este análisis.

(HERNÁNDEZ, 2010) Del instituto Politécnico Nacional (México)

desarrollo un modelo de proyecto de mejora continua continúa en la

productividad de empresas de cartón corrugado del área metropolitana de

la ciudad de México, el propósito de este trabajo es de desarrollar un

modelo que establezca una estrategia de crecimiento de la productividad.

En la investigación se considera la evolución teórica de los conceptos de

productividad y mejora continua como variables de investigación. La

investigación sigue un método hipotético – deductivo, pero también se

basa en la tecnología para el desarrollo del modelo de mejora continua,

los resultados obtenidos se considera que los factores más relevantes de

la mejora continua son la capacitación del personal y el apoyo gerencial,

aunque también consideración la calidad del material como un factor

importante.

Los trabajos antes expuestos señalan una estructura para medir y

evaluar a través de datos las principales causas que afectan la

productividad de sus respectivas líneas aunque no en las mismas

industrias del papel, pero si exponen herramientas necesarias para llegar

al objetivo de este trabajo que es el Incremento de la productividad,

reduciendo y eliminando tiempos improductivos en paradas planificadas

en la línea de PAPELES Y CARTULINAS (P Y C).

Los trabajos anteriormente señalados nos dan un horizonte de las

diferentes metodologías de análisis de problemas en el decrecimiento de

la productividad en diferentes áreas de las industrias y proporcionan

técnicas para proponer una solución de ingeniería al problema

anteriormente, que a menudo de principalmente a factores tecnológicos y

humanos.

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Marco Teórico 13

1.6. Bases teóricas

1.6.1. La productividad

La Productividad es la relación entre la producción de bienes, en el

caso de una empresa manufacturera, o ventas en el de los servicios, y las

cantidades de insumos utilizados. De esta manera el concepto de

productividad es igualmente aplicable a una empresa industrial o de

servicios, a un comercio, a una industria o a toda la economía. Se define

normalmente como la relación entre la producción obtenida por un

sistema de producción o servicios y los recursos utilizados para

obtenerla. También puede ser definida como la relación entre los

resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el

tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más productivo es el

sistema, por lo cual este estudio buscara reducir los tiempos en ejecución

de paradas planificadas logrando así incrementar la productividad de la

línea de P y C. (Jeannethe Jiménez, 2001)

1.6.1.1. Factores que afectan la productividad.

Los factores que afectan la productividad de una unidad de

análisis dada, son aquellos que afectan o determinan el valor que pueden

tomar los diferentes indicadores de productividad.

Identificados los factores de productividad de una unidad de

análisis, la tarea inmediata es determinar todos y cada uno de los factores

que la afectan, de manera que se pueda actuar sobre ellos para

mejorarla. (SUMBANA, 2010)

A nivel de la empresa se puede hacer la siguiente clasificación de

los factores de productividad:

a) Factores Tecnológicos.

La tecnología puede ser definida como un paquete de

conocimientos organizados para satisfacer ciertos requerimientos

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Marco Teórico 14

específicos. Los conocimientos son de distintas clases (científico,

técnicos, empíricos) provenientes de diversas fuentes (descubrimientos

científicos, otras tecnologías, libros, manuales, patentes, etc.).

(SUMBANA, 2010)

Estas tecnologías tienen entre otras, las siguientes aplicaciones

específicas dentro de las organizaciones:

Diseño de nuevos productos.

Rediseño de productos.

Diseño y rediseño de procesos de transformación.

Diseño y rediseño de herramientas y equipos.

Determinación de nuevos usos para los productos.

Control de los procesos de transformación.

Determinación de usos para los desechos industriales.

El conocimiento de materiales que pueden utilizarse, de los

procesos y equipos necesarios para transformar los materiales en

productos acabados, de las necesidades y limitaciones impuestas

al equipo por los materiales y también de la influencia de los

equipos sobre los materiales, constituyen los elementos

fundamentales en la determinación de los niveles de productividad

de una empresa.

Las tecnologías a aplicar son, en general, sencillas en su diseño,

en su instalación, aplicación y uso.

b) Factores Técnico Organizativos.

En los factores técnicos se incluyen todos los sistemas que afectan

la productividad de una organización, estos son: (SUMBANA, 2010)

Sistema de planificación estratégica.

Sistema de planificación y control de producción.

Sistema de control de Inventario de materias primas, productos en

proceso y productos terminados.

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Marco Teórico 15

Sistema de mantenimiento.

Sistema de Administración de Recurso Humano.

Sistema de Control de Calidad.

Sistema de Seguridad Industrial.

Métodos de Trabajo.

Organización de la producción y el trabajo.

Arreglo o disposición de máquinas y equipos.

c) Factores Motivacionales.

Si bien el estudio de la motivación de los seres humanos en el

trabajo se viene realizando desde varias décadas, es últimamente,

cuando dicho aspecto ha llegado a ser incorporado de manera explícita

en los programas de mejoramiento de la productividad. (SUMBANA,

2010)

El ambiente laboral armonioso promueve el mejoramiento del

desempeño y aumento de la productividad.

A principios de este siglo, se introdujeron en las organizaciones

una serie de principios y técnicas desarrolladas, por lo que ahora se

denomina Teoría Clásica Administrativa e Ingeniería Industrial, lográndose

importantes mejoras en la productividad de las empresas; el supuesto de

la Teoría Clásica Administrativa decía que la utilización de los procesos

administrativos racionales permitiría alcanzar la máxima productividad

organizacional. (SUMBANA, 2010)

Los principios para lograr este objetivo eran:

Claridad en la definición de los canales de autoridad.

Reglas y procedimientos para coordinar las actividades de la

organización.

Desarrollo de sistemas de control.

División del trabajo.

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Marco Teórico 16

Los factores motivacionales efecto sirve para guiar las discusiones al

exponer con claridad los orígenes de un problema de calidad. Y permite

encontrar más rápidamente las causas asignables cuando el proceso se

aparta de su funcionamiento habitual. A principios de este siglo, se

introdujeron en las organizaciones una serie de principios y técnicas

desarrolladas, por lo que ahora se denomina Teoría Clásica Administrativa

e Ingeniería Industrial, lográndose importantes mejoras en la

productividad de las empresas; el supuesto de la Teoría Clásica

Administrativa decía que la utilización de los procesos administrativos

racionales permitiría alcanzar la máxima productividad organizacional

1.7. Herramientas para la evaluación de la productividad

En esta etapa se revisarán herramientas vitales para proporcionar

soluciones al aumento de ejecución de paradas planificadas en el área de

PAPELES Y CARTULINAS para así amenorando los tiempos en la

ejecución de estas, logrando así aumentando la disponibilidad del equipo

que nos da como consecuencia el aumento de la productividad que el

objetivo principal de este estudio.

En esta etapa inicia revisando algunos conceptos y resultados

necesarios sobre el control estadístico del proceso, esto con el objetivo de

contar con las herramientas cuantitativas que apoyen a minimizar los

tiempos de paro en las líneas de producción, además que ayuden a

disminuir pérdidas debidas al aumento de tiempo en la ejecución de

paradas planificadas tanto en la preparación del equipo y en proceso

productivo de conversión de bobinas de papel.

El marco teórico en el cual se enmarca esta investigación utiliza

información del departamento de producción de la empresa Papelesa

tales como:

Reportes diarios de producción de la línea P y C.

Informes de reuniones Kaisen de la línea de P y C.

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Marco Teórico 17

Análisis mensual de paradas planificadas y no planificadas de la

línea de PAPELES Y CARTULINAS.

Ingreso y control de la producción del sistema EGE (Eficiencia

Global del Equipo)

Planificación de la producción de la línea de PAPELES Y

CARTULINAS.

Utilización textos enmarcados en la Gestión de la Producción entre

los cuales se nombra:

1.7.1. Control estadístico de proceso

El control estadístico del proceso es una herramienta que se

utilizara para detectar y disminuir los tiempos de paro en las líneas de

producción de la empresa Papelesa. Este control se compone de varios

métodos estadísticos para medir, analizar, controlar y tomar decisiones y

acciones que ayuden a optimizar los tiempos de paro de la línea de

producción. Puesto que como se sabe no se puede controlar algo

(previamente definido) sino se mide antes.

El control estadístico de proceso cuenta con varias herramientas

que nos ayudará medir lo ya existente pero en este capítulo solo se

enmarcara los cuales vamos a utilizar para entender la problemática de

este estudio y estos se detallan a continuación:

Diagrama de Pareto

Diagrama de causa-efecto

1.7.2. Diagrama de Pareto.

El Diagrama de Pareto es una gráfica en donde se organizan

diversas clasificaciones de datos por orden descendente, de izquierda a

derecha por medio de barras sencillas después de haber reunido los

datos para calificar las causas. De modo que se pueda asignar un orden

de prioridades. (Suárez, 2007)

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Marco Teórico 18

Mediante el Diagrama de Pareto se pueden detectar los problemas

que tienen más relevancia mediante la aplicación del principio de Pareto

(pocos vitales, muchos triviales) (ver grafica 2) la cual nos indica que hay

muchos problemas sin importancia frente a solo unos graves, ya que por

lo general, el 80% de los resultados totales se originan en el 20% de los

elementos. (Suárez, 2007)

GRAFICA # 2

POCO VITALES / MUCHOS TRIVIALES

Fuente: Datos obtenidos de es.slideshare.net Elaboración por: Jiménez Mendoza Jorge Carlos

Como en todas las herramientas de análisis de datos, el primer

paso consiste en recoger los datos correctos o asegurarse de que los

existentes lo son, para estos no basaremos en el análisis mensual de

paradas planificadas y no planificadas de la línea de PAPELES Y

CARTULINAS del año 2013, el cual nos dará una visión cuantitativa de

las principales causas que afecta la disponibilidad de esta línea y por

ende su productividad.

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Marco Teórico 19

Posteriormente al ordenamiento de los datos obtenidos de forma

descendente para la priorización de los principales efecto que generan el

decrecimiento en la productividad de la línea de P y C.

El propósito de esta herramienta es la de identificar los tiempos y

causas principales de paro, ordenándolas de mayor a menor, lo cual nos

ayudará a determinar qué problema o problemas se deben atacar

primero. (Suárez, 2007)

1.7.3. Diagrama de Causa – Efecto.

El Diagrama Causa-Efecto es una representación gráfica que

muestra la relación cualitativa y de posibilidades los diversos factores que

pueden contribuir a un efecto o problema determinado, en nuestro caso

será determinar las causa raíz al incremento en la ejecución de las

paradas planificadas ya expuestas en la introducción de esta

investigación.

El Diagrama causa - efecto es llamado usualmente Diagrama de

“Ishikawa” porque fue creado por Kaoru Ishikawa, experto en dirección de

empresas, también es llamado “Diagrama Espina de Pescado”. Es ideal

para analizar una situación, un suceso o un problema, ayudando a pensar

en todas las causas reales y potenciales del hecho (problema) y no

solamente en las más obvias o simples. Propicia el trabajo en equipo, el

análisis, las propuestas de posibles soluciones y la creación de planes de

acción. (Quimbiurco, 2008)

El diagrama de causa - efecto se construye a partir de una línea

principal en la cual se coloca el efecto o causa raíz del problema y

después se colocan flechas diagonales a esa línea para anotar las

causas, por lo general estas flechas incluyen información que se va

organizando para después obtener las sub causas y colocarlas como sub

ramas (ver grafica 3), seguir estos delineamientos serán de vital

importancia para la elaboración correcta del diagrama de causa – efecto.

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Marco Teórico 20

GRAFICA # 3

DIAGRAMA CAUSA - EFECTO

Fuente: Datos obtenidos de www.eduteka.org

Elaboración por: Jiménez Mendoza Jorge Carlos

1.7.3.1. Pasos para la elaboración de diagrama Causa – Efecto.

A continuación se detallara los pasos a seguir para la elaboración

de este diagrama con el objeto de tener una secuencia apropiada para la

determinación de la causa raíz del problema en estudio.

a. Identificar el problema.

En esta etapa se debe identificar y definir correctamente a

problemática a que se desea analizar de una forma clara y concreta para

evitar confusiones futuras en la determinación de las causas principales

del problema, esta deberá colocarse en el costado derecho de la columna

principal de este diagrama (ver gráfica 4). (Quimbiurco, 2008)

GRAFICA # 4

EL PROBLEMA

Fuente: Datos obtenidos de www.eduteka.org Elaboración por: Jiménez Mendoza Jorge Carlos

PROBLEMA

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Marco Teórico 21

b. Identificar las categorías dentro de las cuales puede

clasificarse las causas del problema.

En esta etapa se determina de forma macro las causas generales o

principales del problema a analizar o también denominadas categorías,

estas deberán ser colocadas a la cabeza de las espinas principales.

Vale mencionar que en nuestra problemática esta se basara en el

método de trabajo, mano de obra, maquinaria, materia prima y

herramientas, para así lograr determinar causas del decrecimiento de la

productividad por el incremento en la ejecución de paradas planificadas

en la línea de P y C (ver gráfica 5). (Quimbiurco, 2008)

GRAFICA # 5

CATEGORIAS O CAUSAS GENERALES

Fuente: Datos obtenidos de www.eduteka.org Elaboración: Jiménez Mendoza Jorge Carlos

c. Identificar causas.

Ya determinadas las categorías principales, se debe identificar las

causas del problema, estas por lo general son aspectos específicos de

cada una de las categorías, las cuales a ser detalladas de una u otra

forma son la que generan el problema o problemática de investigación, la

técnica ¿Pero por qué? puede ser utilizada para descubrir las causas de

base o “raíces” ya sea en individuos o en sistemas sociales amplio ya nos

ayudara a determinar las causas de mayor probabilidad que afecta al

sistema (ver gráfica 6). (Quimbiurco, 2008)

PROBLEMA

CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA

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Marco Teórico 22

GRAFICA # 6

CAUSAS

Fuente: Datos obtenidos de www.eduteka.org Elaboración por: Jiménez Mendoza Jorge Carlos

d. Establecer sub causas, si es necesario.

De ser necesario para explicar de una forma más concisa una

causa vital del problema se utiliza esta etapa (ver gráfica 7). (Quimbiurco,

2008)

GRAFICA # 7

SUB CAUSAS

Fuente: Datos obtenidos de www.eduteka.org Elaboración por: Jiménez Mendoza Jorge Carlos

1.8. SMED.

El SMED o cambio rápido es una técnica utilizada para disminuir el

tiempo que se pierde en las máquinas e instalaciones debido al cambio de

utillaje necesario para pasar de un producto a otro. (Mejía, 2010)

La implementación de esta técnica SMED consta de cuatro etapas:

Etapa Preliminar / Estudio de la operación de cambio

PROBLEMA

CATEGORIA

CAUSAS

CAUSAS CAUSAS

CAUSAS

PROBLEMA

CATEGORIA

CAUSAS

SUB CAUSAS

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Marco Teórico 23

Primera Etapa / Separar tareas internas y externas

Segunda Etapa / Convertir tareas internas en externas.

Perfeccionar tareas internas y externas.

También puede emplearse con el objetivo de aumentar la

capacidad de producción, es decir el tiempo que determinada máquina

está disponible para producir y amenorando su tiempos de para por

factores internos o externos.

1.8.1. Origen del SMED.

Los grandes resultados llevados a cabo por Shigeo Shingo en la

industria Toyota fueron verdaderamente esenciales y sirvieron para

demostrar todo el potencial de ésta fabulosa técnica llamada SMED

(Single Minute Exchange of Die) que es la técnica de reducir los tiempos

de cambio de horas a minutos, por lo cual con la aplicación de esta

técnica a nuestra problemática anteriormente ya expuesta se busca

reducción en la ejecución de la parada planificada cambio de bobina y

cambio de formato, aumentando así la disponibilidad del equipo, logrando

así ser más productivos. (Mejía, 2010)

Toyota trabajando con Shingo y sus técnicas SMED en 1970, en la

cual se determinó que el tiempo para cambiar el troquel en una prensa de

estampado de 1.000 toneladas era de cuatro horas. Al investigar estos las

prácticas de otras empresas, se encontró que Volkswagen cambiaba el

mismo troquel en 2 horas (un benchmark externo). En menos de seis

meses Toyota redujo el tiempo de cambio a hora y media y tres meses

después llegó a reducirlo a tres minutos. Al final, se redujo el tiempo hasta

un minuto con cuatro segundos. (Mejía, 2010)

Toyota descubrió que SMED era más útil que reducir el intercambio

de troqueles. Este tomó la decisión de dominar la producción en lotes

pequeños para eliminar el desperdicio del exceso de producción y mejorar

la respuesta a los clientes. La interpretación es que mientras menos fuera

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Marco Teórico 24

el tiempo necesario para hacer un cambio se reduciría el lapso para

entregar lo que quería el cliente, en lugar de hacerlo elegir de un

inventario o stock. (Mejía, 2010)

El Sistema SMED se basa en la diferenciación de las tareas de

preparación según se realicen con la máquina parada (preparación

interna) o mientras la máquina trabaja normalmente (preparación externa)

1.8.2. Descripción de la técnica SMED.

La técnica SMED sigue los siguientes pasos:

a) Observar.

El proceso de cambio de lote discurre desde última pieza correcta

del lote anterior hasta la primera pieza correcta del lote siguiente.

En este primer paso, se realiza la observación detallada del

proceso con el fin de comprender cómo se lleva a cabo éste y conocer el

tiempo invertido. (Mejía, 2010)

Son 3 las actividades principales:

Filmación completa de la operación de preparación. Se presta

especial atención a los movimientos de manos, cuerpo y ojos.

Cuando el proceso de cambio se lleva a cabo por varias personas,

todas ellas deben ser grabadas de forma simultánea, para así

tener claro de lo que se está ejecutando en la línea productiva en

análisis.

Creación de un equipo de trabajo multidisciplinar, en el que deben

figurar los protagonistas de la grabación, personal de producción,

encargados, personal de mantenimiento, calidad, etc. En esta fase

se aclaran dudas y se recopilan ideas.

Elaboración del documento de trabajo, donde se resumirán de

forma sencilla las actividades realizadas y los tiempos que

comprenden

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Marco Teórico 25

b) Identificar y separar las operaciones internas y externas.

Se entiende por operaciones internas aquéllas que se deben

realizar con la máquina parada, es decir cuando esta se encuentra

realizando montaje de materia prima (bobinas de papel) o cambio de

formatos de corte en nuestro caso. (Mejía, 2010)

Las operaciones externas son aquellas actividades que se las que

pueden realizarse con la máquina en funcionamiento y no interfieren en

el funcionamiento de la línea de producción, es decir que se puede

realizar al paralelo de la corrida del equipo.

Inicialmente todas las actividades se hallan mezcladas dentro un

proceso productivo no controlado y se realizan como si fuesen internas,

por eso es tan importante la fase de identificación y separación de cada

una de ellas para su posterior estudio y mejoramiento.

En esta fase la idea es la reducción de las actividades internas

como si se tratara de un embudo al máximo para así lograr la reducción el

tiempo en el cambio de materia prima y herramentales (ver grafica 8).

GRAFICA # 8

OPERACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

Fuente: Datos obtenidos de mtm ingenieros Elaboración por: Jiménez Mendoza Jorge Carlos

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Marco Teórico 26

c) Convertir las operaciones internas en externas.

En esta fase las operaciones externas pasan a realizarse fuera del

tiempo de cambio, reduciéndose el tiempo invertido en dicho cambio. Esto

nos ayudara a aumentar la disponibilidad de sistema productivo y por

ende su capacidad productiva que es el objetivo central de trabajo de

titulación.

d) Refinar todos los aspectos de la preparación.

En este punto se busca la optimización de todas las operaciones,

tanto internas como externas, con el objetivo de acortar al máximo los

tiempos empleados.

Los tiempos de las operaciones externas se reducen mejorando la

localización, identificación y organización de útiles, herramientas y resto

de elementos necesarios para el cambio.

Para la reducción de los tiempos de las operaciones internas se

llevan a cabo operaciones en paralelo, se buscan métodos de sujeción

rápidos y se realizan eliminaciones de ajustes, además de

implementación de tableros de herramientas para así disminuir traslados

innecesarios del personal en busca de herramientas y por ende perdidas

valiosas de tiempo. (Mejía, 2010)

e) Estandarizar el nuevo procedimiento.

La última fase busca mantener en el tiempo la nueva metodología

desarrollada.

Para ello se genera documentación sobre el nuevo procedimiento

de trabajo, que puede incluir documentos escritos, esquemas o nuevas

grabaciones de vídeo o procedimientos o instructivos de trabajo donde se

evidencie las actividades a realizar y su tiempo determinado para su

ejecución, logrando así el aumento de la disponibilidad del equipo (ver

grafica 9) (Mejía, 2010)

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Marco Teórico 27

GRAFICA # 9

AUMENTO DE DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO

Fuente: Datos obtenidos de mtm ingenieros Elaboración por: Jiménez Mendoza Jorge Carlos

1.9. Rediseño de equipo.

Se considera diseño o rediseño de equipo, aparato o maquinaria al

diseño o modificación de uno o más de sus componentes originales, que

tiendan a mejorar su funcionamiento logrando con ello un impacto

económico o de calidad que sea de utilidad en alguna empresa, centro de

investigación, industria o institución educativa, permitiendo al equipo

estar disponible mayor cantidad de tiempo. (Gonzalez, 2013)

Lo que se busca con el rediseño de equipo es generar la mayor

cantidad de producto, en el menor tiempo posible, con el fin de reducir los

costos y garantizar una uniformidad en la calidad.

El rediseño de equipo la encontramos en muchos sectores de la

economía, como en la Fabricación de Alimentos, Productos

Farmacéuticos, Productos Químicos, en la Industria Gráfica, Petrolera,

Automotriz, Plásticos, Telecomunicaciones entre otros, sectores en los

cuales generan grandes beneficios. No solo se aplica a maquinas o

fabricación de productos, también se aplica la gestión de procesos, de

servicios, a manejo de la información, a mejorar cualquier proceso que

con lleven a un desempeño más eficiente, desde la instalación,

mantenimiento, diseño, contratación e incluso la comercialización.

(Gonzalez, 2013)

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Marco Teórico 28

El rediseño de equipo nos ayudara en este caso a la eliminación

por completo de la parada planifica retiro de pallet, la cual nos permitirá a

través del sistema NO STOP aumentar las disponibilidad de equipo y por

ende el aumento de la productividad de este.

Esta técnica de modificación del diseño inicial del equipo nos podrá

llevar a la reducción significa de tiempos improductivos en la línea de P y

C, además de presentar una mejora de característica ingenieril a este

proceso productivo.

1.10. Estudio de tiempo y movimientos.

El estudio de tiempos y movimientos es una herramienta que nos

sirve para la medición de trabajo utilizada con gran éxito a partir de finales

del siglo 19 cuando este fue desarrollado por Frederick Taylor, este

estudio ha ayudado a resolver una gran variedad de problemas de

producción y reducir mermar en costos. (López, 2001)

El estudio de tiempos y movimientos es una de las más

importantes técnicas del estudio del trabajo, que se basa en el registro y

examen crítico sistemático de la metodología existente y proyectada

utilizada para llevar a cabo un trabajo u operación. El objetivo

fundamental del Estudio de Métodos es el aplicar métodos más sencillos y

eficientes para de esta manera aumentar la productividad de cualquier

sistema productivo. (López, 2001)

Estudio de Métodos debe empezar por lo más general dentro de un

sistema productivo, es decir "El proceso" para luego llegar a lo más

particular, es decir "La Operación". Es necesario que para realizar un

estudio de tiempo, el analista tenga el bagaje y conocimiento necesario

sobre todos los elementos involucrados dentro del proceso productivo.

(López, 2001)

Para la elaboración de un estudio de método y luego conseguir una

mejora se debe seguir el siguiente esquema (ver gráfica 10).

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Marco Teórico 29

Una función adicional de la Medición del Trabajo es la fijación de

tiempos estándar (tiempos tipo) de ejecución, por ende es una

herramienta complementaria en la misma Ingeniería de Métodos, sobre

todo en las fases de definición e implantación, además de ser una

herramienta invaluable del coste de las operaciones. El Estudio de

Métodos es la técnica por excelencia para minimizar la cantidad de

trabajo, eliminar los movimientos innecesarios y substituir métodos.

GRAFICA # 10

ESQUEMA MEJORA DE METODO DE TRABAJO

Fuente: Datos obtenidos de www.monografías.com Elaboración por: Jiménez Mendoza Jorge Carlos

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Marco Teórico 30

El esquema anterior se denota:

1. Se selecciona el trabajo a mejorar, teniendo en cuenta factores de

índole humana, técnica y económica, nuestro caso será el análisis

de las paradas planificadas cambio de bobina y cambio de formato,

debido a su incremento de tiempo en su ejecución.

2. Se registra el método empleado para realizar el trabajo propuesto.

Para esto se utiliza las Hojas de proceso o bien se trazan los

diferentes Diagramas de proceso, según el detalle con que se

pretenda o se necesite el estudio.

3. Se examina cada uno de los elementos en que se habrá

descompuesto el trabajo, se analizan detalladamente y se

proponen las mejoras que se consideran oportunas.

4. Se describe el método mejorado y se compara con el antiguo

resaltando las ventajas del nuevo sobre el antiguo, tanto en el

orden personal como en el técnico y económico.

5. Se adiestra al personal en la aplicación del nuevo método

mejorado.

6. Finalmente, una vez aplicado el método mejorado, se controla para

detectar posibles desviaciones en la ejecución propuesta.

1.11. Diagrama de procesos.

Los diagramas son herramientas gráficas que nos ayudan a tener

una visión más clara del proceso o método de trabajo en estudio, además

de darnos una idea de cómo quedará un método a implantar;

representando de forma gráfica los cambios a efectuar. (Carrasco, 2012)

Además de los diagramas, el estudio de un método de trabajo

cuenta también con hojas de proceso que se utilizan para la toma directa

de los detalles y tiempos, de las fases en que se ha descompuesto un

trabajo determinado. En el análisis de métodos de trabajo se usan

generalmente ocho tipos de diagramas, cada uno de los cuales tiene

aplicaciones específicas.

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Marco Teórico 31

a. Diagrama de Operaciones y Control de Proceso.

b. Diagrama Layout.

c. Diagrama de Análisis de Proceso.

d. Diagrama de Recorrido de Actividades.

e. Diagrama de Interrelación Hombre-Máquina.

f. Diagrama de Proceso para Operario.

g. Diagrama de Viajes de Material.

h. Diagrama PERT-CPM.

Pero para la realización de nuestro trabajo de investigación solo

aplicaremos:

a. Diagrama de Análisis de Proceso

1.12. Diagrama de análisis de proceso

Son una representación gráfica de la secuencia de todas las

operaciones que incluye: transportes, inspecciones, esperas y

almacenamientos que ocurren durante un proceso. Incluye, además, la

información que se considera deseable para el análisis (Carrasco, 2012).

El análisis de proceso consta de un diagrama del método actual para

analizarlo y mejorarlo mediante un método propuesto; en este último, se

aumenta una tabla de resumen con los cambios efectuados que indican la

diferencia entre el método actual de trabajo y el método que se propone.

En el caso de este diagrama se debe dar especial consideración:

Manejo de materiales.

Distribución de equipo en la planta.

Tiempo de retrasos.

Tiempo de almacenamientos.

Distancias recorridas

Para dicha representación gráfica se cuenta con un sistema de

signos convencionales normalizados por ASME (American Society of

Mechanical Engineers), en el que todas las actividades que pueden

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Marco Teórico 32

intervenir en un proceso de trabajo se resumen en seis clases diferentes

como se muestra en la siguiente gráfica 11.

GRAFICA # 11

SIMBOLOGÌA DE UN DIAGRAMA DE ACTIVIDADES

Fuente: Datos obtenidos de www.monografías.com Elaboración por: Jiménez Mendoza Jorge Carlos

El propósito de este diagrama es de primera vista dar un panorama

de cómo se encuentra actualmente el proceso a estudiar, considerando

todas las variables que están inmersas en el proceso tales como

operaciones, transportes, inspecciones, demora y almacenamiento para

posteriormente luego de minucioso análisis proponer una mejora eficaz

que pueda solucionar la problemática en análisis.

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CAPITULO II

METODOLOGÍA

2.1. Análisis de datos.

El principal problema y tema de esta tesis es analizar el

decrecimiento de la productividad de la línea de P Y C debido al

incremento de tiempos improductivos en paradas planificadas que en

ciertos casos a negligencia o falta de experiencia del personal al realizar

un cambio ya sea de materia prima o de herramental en la máquina y por

factores ajenos al proceso en sí, lo cual conlleva a retrasos en las

entregas del producto semi elaborado a otras etapas del proceso, para

esto utilizaremos un análisis exploratorio mixto ya que necesitamos

determinar cualitativamente cuales con las principales causan que afectan

al decrecimiento de la productividad y los efectos que estas conllevan y

cualitativo ya que con ayuda de reportes diaria, mensual y anual del año

2013 se determinara cual es la causa más predominante que afecta al

decrecimiento de la línea de P y C.

Utilizando la técnica de recolección de datos de reportes

mensuales de la línea JAGENBERG en el año 2013 y estratificando en un

resumen anual se determina que los tiempos improductivos reales por

paradas planificadas son de 469.55 horas, de la cual la parada planificada

“cambio de bobina” (CB) representa el 48 % (225 horas) del tiempo

improductivo real, la parada planificada “retiro de pallet” (RP) representa

el 19 % (90.6 horas) del tiempo improductivo real y la parada planificada

“cambio de formato” (CF) representa el 9 % (42.67 horas) del tiempo

improductivo real.

La técnica recolección de datos se refiere al uso de una gran

diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el

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Metodología 34

analista para desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden

ser la entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama

de flujo y el diccionario de datos. (M, 2003)

Todos estos instrumentos se aplicarán en un momento en

particular, con la finalidad de buscar información que será útil a

una investigación en común. En la presente investigación trata con detalle

los pasos que se debe seguir en el proceso de recolección de datos, con

las técnicas ya antes nombradas. (M, 2003)

Por medio de los datos expuestos en el cuadro de resumen de

paradas planificadas (ver cuadro # 2) que representa la recolección de

datos de paradas planificadas de la línea JAGENBERG en el año 2013,

se procedió a realizar un cuadro de impacto (ver cuadro # 8) para luego

realizar un Diagrama de Pareto (ver grafica # 12), logrando así identificar

las causas de más impacto en el decrecimiento de la productividad de la

línea de P Y C por incremento de tiempos improductivos en paradas

planificadas. El diagrama de Pareto es una gráfica en donde se organizan

diversas clasificaciones de datos por orden descendentes, de izquierda a

derecha por medio de barras sencillas después de reunir los datos para

calificar las causas de modo que pueda asignar un orden prioritario.

El diagrama permite mostrar gráficamente el principio de

Pareto (pocos vitales, muchos triviales), es decir, que hay muchos

problemas sin importancia frente a unos pocos muy importantes.

Mediante la gráfica colocamos los "pocos que son vitales" a la izquierda y

los "muchos triviales" a la derecha. (Wikipedia, 2015)

Este principio empírico que se presenta en todos los ámbitos de la

vida como el económico (la mayor parte de la riqueza está concentrada

en unas pocas personas), el geográfico (la mayoría de la población vive

en una pequeña parte del territorio), etc., se aplica al análisis de

problemas entendiendo que existen unos pocos factores (o causas) que

originan la mayor parte de un problema.

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Metodología 35

CUADRO # 3

TABLA DE IMPACTO

DESCRIPCION DE PARADAS TOTAL (HR)

% RELATIVO

% ACUMULADO

Colocación bobina de papel (CB) 224,63 48% 48%

Retira pallets (B9) 90,60 19% 67%

Cambio de Formato 42,67 9% 76%

Cena 26,63 6% 82%

Cambio de Medida (CM) 23,27 5% 87%

Limpieza de equipos 18,47 4% 91%

Cambio de cuchilla 14,67 3% 94%

Calibración de cuchilla (C5) 7,38 2% 95%

Arranque de maquina 5,87 1% 97%

Reunión MCM 5,65 1% 98%

Cambio del numerador de hoja (C2)

3,15 1% 99%

Pasar papel (PP) 2,95 1% 99%

Almuerzo 2,48 1% 100%

Calibración de bandas de arrastre 1,13 0% 100%

Calibra rodillos (A7) 0,00 0% 100%

Mantenimiento de Máquina (C3) 0,00 0% 100%

Folder Snap cuchilla de corte (FS) 0,00 0% 100%

Lubricación (C7) 0,00 0% 100%

469,55 100%

Fuente: Departamento de Producción Papelesa Elaboración por: Jiménez Mendoza Jorge Carlos

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Metodología 36

GRAFICA # 12

DIAGRAMA DE PARETO DE PARADAS PLANIFICADAS P Y C

Fuente: Departamento de Producción Papelesa Elaboración por: Jiménez Mendoza Jorge Carlos

El diagrama de Pareto nos revela que los principales problemas

que conllevan al decrecimiento de la productividad son los tiempos

improductivos por paradas planificadas, para lo cual se deberá establecer

métodos para la reducción y/o eliminación de tiempos en ejecución de

paradas planificadas.

2.1.1. Descripción de los problemas.

Para la realización del análisis de las paradas planificadas

(problemas) que tiene mayor impacto en el decrecimiento de la

productividad de la línea de P y C, utilizaremos el método exploratorio

cualitativo ayudándonos con la técnica diagrama causa – efecto la cual

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Metodología 37

nos ayudara a indicar cuales son las causas que conllevan el incremento

en la ejecución de las paradas planificadas cambios de bobinas, retiro de

pallet y cambio de formato que repercuten en el decrecimiento de la

productividad de la línea P y C.

El diagrama Causa - Efecto es un vehículo para ordenar, de forma

muy concentrada, todas las causas que supuestamente pueden contribuir

a un determinado efecto, esto nos permite, por tanto, lograr

un conocimiento común de un problema complejo, sin ser nunca

sustitutivo de los datos. Es importante ser conscientes de que

los diagramas de causa - efecto presentan y organizan teorías. Sólo

cuando estas teorías son contrastadas con datos podemos probar las

causas de los fenómenos observables. (Ramírez, 2007)

Además nos valdremos de la técnica lluvia de ideas que nos

ayudara a determinar las causas del incremento en la ejecución en cada

una de las paradas planificadas y posteriormente la elaboración del

diagrama causa – efecto encasillando estas ideas en los diversos factores

de nuestro proceso productivo, ya sea método, mano de obra, materia

prima, máquina, etc.

2.1.1.1. Cambio de bobina.

La parada planificada cambio de bobina (CB) debe su incremento

de ejecución de 29 MIN a 45 MIN a la negligencia a falta de experiencia

del personal operativo al ejecutar el cambio y a la materia prima con

diferentes características para el montaje en máquina, debido a que los

ejes porta bobinas de la máquina convertidora “JAGENBERG” fueron

concebidos para el montaje de bobina con core (ver grafica 1) de 3”

pulgadas de diámetro y no con core de 5” de diámetro, lo cual conlleva la

utilización de adaptadores cónicos difíciles de montar en ejes porta

bobinas para así poder montar bobinas de papel, sumado a la falta de

herramentales necesario para realizar esta actividad, que genera el

incremento en el tiempo de ejecución de esta.

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Metodología 38

a) Causa

Negligencia o falta de experiencia de personal operativo

Materia prima de diferentes características.

Eje porta bobinas deformados en su estructura debido a su uso

continuo.

Adaptadores cónicos son de montaje complicado.

Falta de herramientas para realizar cambio.

Falta de procedimiento adecuado para realizar cambio.

b) Efecto.

Incremento de tiempos improductivos.

GRAFICA # 13

ANALISIS DE CAUSA CAMBIO DE BOBINA

Fuente: Investigación directa Elaboración por: Jiménez Mendoza Jorge Carlos

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Metodología 39

2.1.1.2. Retiro de pallet.

La parada planificada retiro de pallet (RP) genera

aproximadamente 3 min de máquina improductiva debido a que la

máquina por diseño original debe parar aproximadamente cada 45 min

para retirar pallet con producto semi elaborado de pila de máquina.

a) Causa.

Diseño original de máquina.

Ejecución errónea del cambio.

b) Efecto.

Incremento de tiempos improductivos.

GRAFICA # 14

ANALISIS DE CAUSA RETIRO DE PALLET

Fuente: Investigación directa Elaboración por: Jiménez Mendoza Jorge Carlos

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Metodología 40

2.1.1.3. Cambio de formato.

La parada planificada cambio de formato (CF) genera un tiempo

improductivo promedio de 330 min cada 2 meses por malos

procedimientos al momento de ejecución o falta de recurso (humano y

técnico) para ejecutarlos.

a) Causa.

Procedimiento inadecuado para realizar cambio.

Falta de recurso (humano y técnico) para ejecutar cambio.

Falta de herramientas y repuestos.

b) Efecto.

Incremento de tiempos improductivos.

GRAFICA # 15

ANALISIS DE CAUSA CAMBIO DE FORMATO

Fuente: Investigación directa Elaboración por: Jiménez Mendoza Jorge Carlos

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Metodología 41

2.2. Impacto económico de los problemas.

Para realizar el análisis del impacto económico de las tres paradas

planificadas que afectan la disponibilidad del equipo, se considera los

datos proporcionado por el análisis mensual de Paradas Planificadas

(PP) y No Planificadas (PNP) de la línea JAGENBERG, considerando el

tiempo total mensual de ejecución de cada parada planificada y el tiempo

planificado total del equipo, para así determinar la disponibilidad a

aprovechar, incrementando así la productividad de la línea, además

considerando el valor promedio de una resma de P. Bond 56 GR (65 x 90)

CM que es de $25.00, ya que como se expuso anteriormente es la materia

prima con mayor inconveniente y una gran oportunidad de mejora para

realizar este estudio, logrando determinar el lucro cesante mensual y

anual por reducción y eliminación de estas tres paradas planificadas.

a) Cambio de bobina.

Considerando que la parada planificada “cambio de bobina” se

realiza en promedio en 49 MIN debido a las causas expuestas anterior, el

objetivo de este trabajo es llevarla a 25 MIN ahorrando 24 MIN por cada

cambio de bobina ejecutado, obteniendo 49 % de reducción de tiempo

improductivo.

Para la determinación de la disponibilidad a aprovechar en la

parada planificada “cambio de bobina” y así poder calcular el lucro

cesante por reducción en tiempo de ejecución de esta parada se

considera el tiempo de ejecución mensual de esta y determinando el 49%

de reducción (tiempo improductivo) que puede ser sometida esta parada

planificada en su tiempo de ejecución.

Obtenido este resultado y dividiéndolo para el tiempo planificado

mensual de la línea JAGENBERG, determinado que la disponibilidad a

aprovechar es de 5% encima de la disponibilidad promedio que es de

77% en el año 2013, obteniendo que nuestra disponibilidad proyectada es

de 84%.

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Metodología 42

Para la determinación del lucro cesante mensual y anual se

necesita obtener el promedio mensual de ejecución de la parada

planificada “cambio de bobina” reducido en un 49% obteniendo como

resultado 573 MIN (9.6 HR). Multiplicando este valor por el porcentaje de

disponibilidad proyectada se obtiene que el Tiempo Neto de Corrida

(TNC) es 7.9 HR que representa el tiempo que la línea puede ser

aprovechada para procesar material, determinando que mensualmente

reducción el tiempo de ejecución de esta parada se puede procesar 367

resmas BOND 56GR (65 x 90) CM, obteniendo un lucro cesante mensual

de $9172.09 y un lucro cesante anual de $110065.09 (Ver Cuadro # 4)

b) Retiro de Pallet.

Considerando que el retiro de pallet es una parada planificada

obligatoria debido al diseño del equipo al eliminar dicha parada en la

conversión de bobinas de papel bond 56 GR ancho 65 CM, se estará

ahorrando 3 MIN obteniendo una reducción del 100%.

Para poder determinar la disponibilidad a aprovechar se tomara en

consideración el tiempo de ejecución de esta parada y dividiéndolo para el

tiempo planificado mensual de la línea JAGENBERG, se determinara que

la disponibilidad a aprovechar es de 4% encima de nuestra disponibilidad

promedio que es de 77% en el año 2012, obteniendo que la disponibilidad

proyectada es de 81%.

Para la determinación del lucro cesante mensual y anual se

necesita obtener el promedio mensual de ejecución de la parada

planificada “retiro de pallet” lo cual arroja como resultado 453 MIN (7.6

HR). Multiplicando este valor por el porcentaje de disponibilidad

proyectada se obtiene el Tiempo Neto de Corrida (TNC) es 6.1 HR que

representa el tiempo que la línea puede ser aprovechada para procesar

material, determinando que mensualmente al eliminar esta parada se

puede procesar 229 resmas BOND 56GR (65 x 90) CM, obteniendo un

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Metodología 43

lucro cesante mensual de $5724.20 y un lucro anual de $68690.10 (Ver

Cuadro # 5)

c) Cambio de formato.

Considerando la parada planificada “cambio de formato” tiene un

promedio ejecución de 330 MIN bimensualmente, se determina que

diariamente se pierde 8.25 MIN por esta parada planificada este valor se

determinó dividiendo 330 MIN para 40 DIAS considerando que se labora 5

DIAS semanalmente.

Para poder determinar el lucro cesante mensual y anual por la

reducción en el tiempo de ejecución de esta parada planificada se

considera que el objetivo es llegar a realizarlo en 4 MIN y que producimos

1.47 RESMAS/MIN de BOND 56 GR (65 x 90) CM (Ver Cuadro # 6).

CUADRO # 6

VALORES PERDIDOS POR CAMBIO DE FORMATO

TIEMPO

REAL

(MIN)

TIEMPO

ESPERADO

AHORRO

TIEMPO

PERDIDO

(DIA)

PRODUCCION PERDI

DA

VALOR ($)

PERDIDA

DIARIA

PERDIDA

MENSUAL

PERDIDA ANUAL

8,25 4 4,25 4,25 6

RESMAS

$25 $156,1

9 $3123,7

5 $37485,0

0

Fuente: Investigación directa Elaboración por: Jiménez Mendoza Jorge Carlos

Considerando una perdida diaria de $156.19, con estos datos de se

podrá determinar que en un año de producción normales de resmas de

papel BOND (65 X 90) CM se puede llegar a perder $37485.00 dólares por

aumento en el tiempo ejecución de la parada planificada “cambio de

formato”.

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Metodología 44

CUADRO # 4

VALORES PERDIDOS POR CAMBIO DE BOBINA

Fuente: Investigación directa Elaboración por: Jiménez Mendoza Jorge Carlos

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183441,8

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9110065,0

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1374

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1298

1538

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CB

821

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5%

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19%

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43200

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PO

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98%

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41760

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44640

43200

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44640

7321

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11882

27258

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19732

20535

8710

5464

Tie

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isponib

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21633

10455

7221

4730

4216

9310

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3976

8724

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17076

17622

7277

Tie

mpo N

eto

de C

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8572

21394

10149

7107

4660

17212

17935

368,4

662,2

784,7

422,4

289,3

573,0

442177

1090,7

PR

OM

ED

IO

ME

NS

UA

L

CB

- 4

9%

418,9

1236,7

759,7

553,6

341,3

338,3

701,0

930,7

2383,0

1015,6

1857,8

1815,3

966,6

136

313

44

56

P.

P e

xcepto

CB

2002,1

4388,3

2070,3

1788,4

1042,7

VA

LO

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DID

OS

PO

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BIO

DE

BO

BIN

A

DIC

IEM

BR

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Tie

mpos m

uert

os

889

239

306

277

70

240

586

306

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NIO

JU

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OS

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ED

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RO

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RIL

MA

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Metodología 45

CUADRO # 5

VALORES PERDIDOS POR RETIRO DE PALLET

Fuente: Investigación directa Elaboración por: Jiménez Mendoza Jorge Carlos

Pro

medio

Min

uto

s M

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para

dos p

or

Retira

r P

allets

Pro

medio

Hora

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pallet

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C

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453,0

7,6

81%

6,1

20%

4,9

23341,0

114483,6

229,0

5724,2

68690,1

4%

453

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E

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PO

NIB

ILID

AD

A

AP

RO

VE

CH

AR

PR

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ED

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77%

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ILID

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OM

ED

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IDA

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10%

13%

17%

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1%

14%

16%

21%

86%

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PO

NIB

ILID

AD

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ON

IBIL

IDA

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cio

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3%

1%

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5%

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79%

24%

28%

30%

25%

13%

Sum

a d

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P y

TP

28%

22%

24%

27%

72%

78%

76%

73%

76%

72%

70%

75%

87%

39%

17%

12%

PO

RC

EN

TA

JE

DE

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RA

DA

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LA

NIF

ICA

DA

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3%

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9%

20%

11%

40%

UTIL

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23%

16%

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99%

99%

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ILID

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72%

78%

76%

74%

76%

72%

70%

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99%

94%

94%

94%

99%

DIS

PO

NIB

ILID

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VS

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99%

97%

96%

20535

8710

6900

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mpo R

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44640

41760

44640

43200

44640

43200

44640

44640

43200

44640

43200

44640

6114

5485

12394

6760

5464

Tie

mpo D

isponib

le9461

21633

10455

7221

4730

4216

9310

5285

17212

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5520

4660

3976

Tie

mpo N

eto

de C

orr

ida

8572

21394

10149

7107

RP

19732

Tie

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lanific

ado

11882

27258

13285

9563

17622

7277

329

572

629

8724

4979

17076

505

175

1205

1121

418

199

290

341

618

44

239

928

2466

1055

4504

2412

2143

1094

306

277

70

240

313

1948

889

239

DE

SC

RIP

CIO

N

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mpos m

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56

1916

586

306

1971

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136

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xcepto

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Metodología 46

2.2.1. Diagnóstico.

La empresa PAPELESA se ha fijado metas las cuales son la de

reducción de tiempos muertos por parada planificada buscando

incrementar la productividad de la línea.

El análisis anterior arroja que las paradas planificadas cambio de

bobina, retiro de pallet y cambio de formato son las que mayormente

afecta la productividad de la línea con una afectación económica por

parada planificada de:

Cambio de bobina de $9172.09 mensualmente y anual de

$110065.09

Retiro de pallet de $5724.20 mensualmente y anual de $68690.10

Cambio de formato de $3123,75 mensualmente y anual de $37485,00

El objetivo de este trabajo es reducir el tiempo en la ejecución de

parada planificada, pero se elegirá la parada con mayor repercusión que

en este caso es “Cambio de Bobina”, ya que al ser la que mayor

afectación económica anual representa ($110065.09

), va a tener mayor

impacto en la solución y en la menta de este trabajo.

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CAPITULO III

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

3.1. Planteamiento de la alternativa de solución al problema.

Para dar solución a la problemática del decrecimiento de la

productividad en la línea de PAPELES Y CARTULINAS (P Y C) generado

por el incremento de tiempo en la ejecución de pardas planificadas, se

plantea la propuesta de implementación de la metodología de SMED y al

REDISEÑO DE EQUIPO con la finalidad de aumentar la disponibilidad del

equipo e incrementar la productividad de la línea productiva.

Con la implementación de estas metodologías se dejaran sentadas

las bases para la aplicación de otras técnicas de mejoramiento continuo

de surgir la necesidad, para así sentar estas bases en la línea de

PAPELES Y CARTULINAS.

3.2. Aplicación de metodología SMED en la parada planificada

cambio de bobina.

3.2.1. Identificación de actividades internas y externas de la

parada cambio de bobina.

Para la identificación de las actividades, se estudiaron los videos y

las anotaciones del proceso de cambio o montaje de bobina de papel de

la máquina JAGENBERG; una vez obtenidas con detalle cada actividad

se procedió a realizar un cuadro (cuadro # 7) donde se determinó cuál de

las actividades eran externas e internas con sus respectivos tiempos de

ejecución, el fin de esta actividades es identificar las actividades que se

realizan mientras el equipo se encuentra operativo y cuáles no.

Cabe destacar las definiciones de cada actividad:

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Presentación de la propuesta 48

Actividades internas: Solamente se pueden realizar con la máquina

detenida.

Actividades externas: Realizables mientras la máquina está

procesando material.

A continuación se detalla la lista de actividades para la ejecución

del cambio o montaje de bobina.

CUADRO # 7

LISTA DE ACTIVIDADES CAMBIO DE BOBINA

Fuente: Investigación directa Elaboración por: Jiménez Mendoza Jorge Carlos

Luego del análisis de las actividades necesarias para la ejecución

de esta parada planificada se estudian todas las posibilidades de cambiar

actividades externas en internas con la finalidad de ahorrar tiempo y

eliminar todas aquellas actividades injustificadas al momento de realizar el

cambio o montaje de bobinas de papel.

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Presentación de la propuesta 49

En la actualidad se tiene un procedimiento muy desordenado, sin

preparación para el cambio de bobinas de papel, además considerando

que se pueden realizar actividades paralelas tales como retiro de

protección frontal de las bobinas y retiro de tapones de CORE.

A continuación se detalla el orden en que se deben realizar las

actividades y la conversión de actividades internas a externas de una

manera ordenada y aprovechando los recursos humanos y materiales con

los que se cuenta para realizar esta parada planificada (cuadro # 8).

CUADRO # 8

LISTA DE ACTIVIDADES CAMBIO DE BOBINA MEJORADO

Fuente: Investigación directa Elaboración por: Jiménez Mendoza Jorge Carlos

El cuadro anterior nos detalla que se realizar diversos ajuste en las

actividades internas para convertirlas a externas para así lograr reducir el

tiempo en la ejecución del cambio de bobina, las cuales se detalla a

continuación:

Alistamiento de actividades externas previas al cambio.

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Presentación de la propuesta 50

Preparación de bobinas de papel del siguiente montaje cuando la

máquina aún se encuentra está convirtiendo los rollos de papel a

pliegos.

Participación de parejas de res madores en el cambio de bobina.

Estos cambios dan como resultado el decrecimiento del tiempo en

la ejecución de esta parada planificada que es el principio de la

metodología SMED es decir reducción de tiempo en su más mínima

expresión (gráfica # 16).

GRAFICA # 16

APLICACIÓN DE SMED AL CAMBIO DE BOBINA

Fuente: Investigación directa Elaboración por: Jiménez Mendoza Jorge Carlos

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Presentación de la propuesta 51

Considerando los cambios realizados en la ejecución del cambio de

bobina de la máquina JAGENBERG se podrá aumentar la disponibilidad

del equipo logrando así aumentar la productividad de la línea produciendo

366.9 resmas en un mes con un lucro cesante mensual de $9172.09

dólares y un lucro anual de $110065.09.

3.3. Perfeccionar los aspectos de la operación de preparación.

El método SMED es muy útil ya que ayuda a mejorar tiempos y

actividades, mostrando forma ágil y organizada de realizar las cosas, da

una amplia vista para las entidades que muchas veces parecen

monótonas y correcta por ello, se redujo tiempos y recorridos (distancia)

con el propósito de tener un tiempo (disponibilidad de equipo) realmente

productivo.

Muchos de estos casos no involucran mayor inversión financiera,

pero si esfuerzo de una formación y cultura para cada trabajador u

operador de equipo y supervisor que muchas veces lleva más tiempo

realizando esa actividad, esto se trata de salir de los límites a los que está

acostumbrado, ser organizado y visionario.

A continuación se cita algunos puntos a mejorar en base a los

problemas identificados en la descripción de actividades internas y

externas al realizar el cambio o montaje de bobina, expuestas en esta

capitulo.

Delimitar el sitio dentro de las torres porta bobinas para la

colocación de las bobinas de papel previa al montaje de las

mismas, logrando así transformar esta actividad externa en interna,

reduciendo su tiempo en ejecución de 4 min a 0 min

Retirar protecciones frontales de bobina, transformando esta

actividad de externa a interna, reduciendo su tiempo de ejecución

de 4 min a 0 min, logrando la aplicación perfecta de la metodología

SMED.

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Presentación de la propuesta 52

Chequear que todas las herramientas necesarias para realizar la

colocación de adaptadores cónicos para bobinas con CORE DE 5’’,

ya que los operadores comparten herramientas principalmente las

llaves para realizar el ajuste, además se pierde mucho tiempo en

buscar el herramentales, es necesario dotar de estas herramientas

a la línea productiva.

Capacitar al personal de resmado para que en momento que se

realice el cambio de bobina estos se acerquen inmediatamente

para realizar las actividades asignadas.

El mejoramiento de los puntos anteriormente detallados nos dará

como resultado la reducción del tiempo de ejecución de la parada

planifica cambio de bobina de 49 min a 25 min, es decir un ahorro del

49% en tiempo de ejecución y como ya se ha detallado anteriormente

obtener un lucro cesante mensual de $9172.09 dólares y un lucro anual

de $110065.09

3.4 Estandarización.

Como último punto en la aplicación del SMED y siendo el más

relevante pues es acá donde se estandariza el procedimiento del cambio

de bobinas de papel de 65 x 90 cm con CORE interior de 5’’, cambiando

los pasos a seguir de una manera más ordenada y aprovechando las

actividades que se pueden realizar paralelamente con ayuda del equipo

de resmado, disminuyendo errores, ahorro de tiempo al tener definidos los

a realizar.

Se realiza un diagrama de actividades con lo que se da por

concluido el método SMED utilizado para reducir el tiempo en la ejecución

de esta parada planificada, donde se agrupa las actividades del SMED

desarrollado por puesto cada puesto de trabajo, en gráfica se evidencia

las actividades que se deben de desarrollar para lograr reducir el tiempo

de la ejecución de esta y así aumentar la disponibilidad de la línea y por

ende la productividad de esta.

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Presentación de la propuesta 53

GRAFICA # 17

ESTANDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES CAMBIO DE BOBINA

Fuente: Investigación directa Elaboración por: Jiménez Mendoza Jorge Carlos

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Presentación de la propuesta 54

3.5. Análisis económico de la solución implementada.

La propuesta es planteada con el objetivo de reducir los tiempos

improductivos generados por la parada planificada cambio de bobina e

incrementar la productividad de la línea de Papeles y Cartulinas de

Industria Papelesa.

Los gastos que se tendrán que incurrir involucran la compra de caja

porta de herramientas y herramentales necesarios que facilitarán la labor

del cambio de bobina, la colocación y retiro de adaptadores para bobinas

de papel con un CORE interior de 5’’.

3.5.1. Costo de solución.

3.5.1.1. Adquisición de caja porta herramientas.

La inversión en una caja porta herramienta que cumpla con los

requisitos básicos para el propósito de reducir el tiempo en busca de

herramientas que esta contenga para realizar el cambio o montaje de

bobinas de papel, se lo proyectara para los primeros 3 meses de

implementación de la solución anteriormente expuesta, esta caja cuenta

con las características que se detalla en el anexo # 2, cuyo precio es de

1050,00 cotización facilitada por MERCADO LIBRE proveedor de

artículos por internet.

Depreciación de caja porta herramientas Stanley

DATOS

C = Costo

VR = Valor de rescate

N = Vida útil

Valor de la inversión $ 1050.00 + IVA

C = $ 1176.00

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Presentación de la propuesta 55

VR = 0

N = 3 meses

MESES DEPRECIACIÓN

1 $ 392,00

2 $ 392,00

3 $ 392,00

TOTAL $ 1.176,00

3.5.1.2. Adquisición de herramientas

La inversión en la compra de herramientas es el camino para evitar

el aumento de tiempo en la ejecución del cambio de bobina de papel.

Para esto se ha considerado las herramientas necesarias (anexo # 3)

para que el equipo SMED realice esta actividad, así mismo se considera

un tiempo de depreciación de esta de 3 meses, estas herramientas se

encontrarán dentro de la caja porta herramienta de uso exclusivo de la

línea productiva JAGENBERG.

La lista de herramientas utilizadas para este fin se encuentra en la

cuadro # 9 que a continuación se detalla:

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Presentación de la propuesta 56

CUADRO # 9

LISTA DE HERRAMIENTAS

Fuente: Investigación directa Elaboración por: Jiménez Mendoza Jorge Carlos

Depreciación de herramientas

DATOS

C = Costo

VR = Valor de rescate

N = Vida útil

Valor de la inversión $ 134.08

C = $ 134.08

VR = 0

N = 3 meses

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Presentación de la propuesta 57

MESES DEPRECIACIÓN

1 $ 44.69

2 $ 44.69

3 $ 44.69

TOTAL $ 134.08

3.5.1.3. Capacitación al personal (equipo SMED).

Para tener mejores resultados en la ejecución de parada

planificada cambio de bobina se procederá a capacitarlo con personal

externos dentro de las instalaciones, esta actividad tendrá un costo

aproximado de $ 500.00 considerando a 4 integrantes del equipo SMED y

al supervisor del área.

Para poder poner en marcha la solución planteada al incremento

de la productividad reduciendo la parada planificada cambio de bobina, se

requiere una inversión de $ 1810.08, este valor al ser minúsculo lo

asumirá la compañía.

3.5.2. Decisiones económicas.

Estas mejoras que se sugieren realizar en la línea de Papeles y

Cartulinas, son de una necesidad muy importante, ya que al seguir

realizando esta actividad de la misma forma genera una perdida mensual

$9172.09 dólares y es allí donde se puede observar nuestro punto de

mejora.

3.5.2.1. Análisis Beneficio – Costo.

Este análisis tiene como finalidad el demostrar que las soluciones

planteadas al problema descrito proporcionar resultados que beneficien a

la compañía, permitiendo no solo el incremento de la productividad sino

también los ingresos de la compañía.

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Presentación de la propuesta 58

El total de los costos que deberá asumir la empresa por motivo de

la implementación de esta metodología SMED están compuestos por: La

compra de herramentales, caja porta herramientas y capacitación al

personal del SMED.

Los costos se detallan a continuación (cuadro # 10):

CUADRO # 10

COSTO DE SOLUCIÓN

SOLUCION PLANTEADA COSTO ($)

Caja porta herramientas STANLEY 1176.00

Herramientas varias 134.08

Capacitación EQUIPO SMED 500

TOTAL INVERSIÓN 1810.08 Fuente: Investigación directa Elaboración por: Jiménez Mendoza Jorge Carlos

El beneficio buscado se establece por la diferencia entre la perdida

mensual por la incremento en la ejecución de esta parada planificada

(cuadro # 10) y el costo de la solución planteada.

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Presentación de la propuesta 59

3.5.2.2. Flujo de caja.

Refleja los ingresos y egresos que se estima recibirá la empresa

Papelesa en los meses que durará el proyecto, estos valores son

producto de la solución planteada.

En el cuadro # 11 se detalla el flujo de caja para el primer trimestre

de la implementación del proyecto.

CUADRO # 11

FLUJO DE CAJA

DETALLE MESES

0 1 2 3

Inversión inicial 1810.08

INGRESO

Beneficio mensual esperado 9172.09 9172.09 9172.09

GASTOS

Caja porta herramientas STANLEY 1176.00

Herramientas varias 134.08

Capacitación EQUIPO SMED 500

Gasto total mensual 1810.08

Flujo de caja 1810.08 7362.01 9172.09 9172.09

Fuente: Investigación directa Elaboración: Jiménez Mendoza Jorge Carlos

3.5.2.3. Tasa interna de retorno.

En el cuadro # 12 se detalla el flujo de caja para el primer trimestre

de la implementación del proyecto.

TIR: Tasa interna de retorno de una inversión es el promedio

geométrico de los rendimientos futuros esperados de dicha inversión, y

que implica por cierto el supuesto de una oportunidad para "reinvertir"

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Presentación de la propuesta 60

CUADRO # 12

CALCULO TASA INTERNA RETORNO (TIR)

Fuente: Investigación directa Elaboración por: Jiménez Mendoza Jorge Carlos

Donde el valor presente P debe satisfacer el monto de la inversión.

La tasa interna de retorno TIR es ampliamente superior al costo del

capital que es de 11.2 % ya que la inversión es de tan solo $ 1810,08 y

los beneficios $ 25706.19 en el tercer mes.

MES INVERSIÓNFLUJO DE

CAJA

INVERSIÓN

MENSUALFORMULA

VALOR

PRESENTE

INVERSIÓN

MENSUAL

VALOR

PRESENTE

n F 55% P = F/(1+i)n P 65% P

0 1810,08

1 7362,01 0,55 P = F/(1+i)n 4749,68 0,65 4461,82

2 9172,09 0,55 P = F/(1+i)n 3817,73 0,65 3369,00

3 9172,09 0,55 P = F/(1+i)n 2463,05 0,65 2041,82

11030,46 9872,64TOTAL

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Presentación de la propuesta 61

Siendo el TIR > a i significa que la solución planteada tiene una

rentabilidad mayor que la tasa de mercado (tasa de descuento), por lo

tanto es conveniente.

3.5.2.4. Valor neto anual (VAN).

El valor actual neto se interpreta como el valor actual de la

corriente de ingreso generada por la inversión, que resulta de restar la

suma de los flujos de netos menos la inversión inicial y se obtiene un

VAN de $ 18898,38.

3.5.2.5. Periodo de recuperación de la inversión.

Se interpreta como el tiempo necesario para que el proyecto

recupere el capital invertido, con este procedimiento se mide la

rentabilidad en términos de tiempo.

No requiere la utilización de todos los flujos de fondo ya que

generalmente la inversión se recupera antes del término de vida útil del

proyecto.

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Presentación de la propuesta 62

La regla de decisión es si el periodo de recuperación de la

inversión (PRI) < al periodo de vida útil del proyecto se acepta la solución.

El periodo de recuperación de la inversión se sitúa en el 1er

mes de

puesto en marcha el proyecto.

CUADRO # 13

PERIODO DE RECUPERCIÓN DE LA INVERSIÓN (PRI)

Fuente: Investigación directa Elaboración por: Jiménez Mendoza Jorge Carlos

3.5.2.6. Conclusiones del análisis económico

Del análisis económico realizado se desprenden los siguientes

resultados que indica que la solución a implementar es factible.

Tasa interna de retorno igual 59,72 % > al 11.2%

Valor anual neto igual a: $ 18898,38

Periodo de recuperación de la inversión igual a 1 mes.

Los resultados del análisis económico indican valores positivos, por

tanto la inversión debe realizarse, considerando que en 1 mes la

compañía ya recupera la inversión.

MES INVERSIÓNFLUJO DE

CAJA

INVERSIÓN

MENSUALFORMULA

VALOR

PRESENTE

VALOR

PRESENTE

n F 55% P = F/(1+i)n P P

0 1810,08

1 7362,01 0,55 P = F/(1+i)n 4749,68 4749,68

2 9172,09 0,55 P = F/(1+i)n 3817,73 8567,41

3 9172,09 0,55 P = F/(1+i)n 2463,05 11030,46

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Presentación de la propuesta 63

3.6. Programación de actividades para la implantación de la

solución.

Para la implantación de la solución, se considera que debe haber

pequeñas fases o etapas para lograr el objetivo del presente trabajo.

Para la elaboración del diagrama de GANTT y llevar a cabo lo

expuesto con anteriormente, se planificará la ejecución de una forma

estructurada.

3.6.1. Cronograma de implementación con la aplicación de

Microsoft Project.

Por medio del programa de OFFICE MICROSOFT PROJECT se

muestra la aplicación del tiempo que tomará en implementar la solución al

problema. Este programa es una herramienta muy útil para programar el

tiempo de desarrollo y la puesta en marcha de la solución.

De esta manera se ha preparado el siguiente diagrama de GANTT

con las respectivas tareas a seguir y tiempo de duración estimados (ver

gráfica # 18).

Microsoft Office Project es el resultado de grandes esfuerzos

realizados en la investigación y desarrollo para abarcar la mayor

diversidad de clientes con el fin de proporcionar una gran cantidad de

características, una mayor potencia y mejoras adicionales.

Microsoft Office Project proporciona a los usuarios que utilizan el

programa de forma general la flexibilidad necesaria para planificar y

realizar el seguimiento de los proyectos de forma conjunta y obtener así

los resultados requeridos por su empresa.

Es la herramienta para planificación que toda organización necesita

y está diseñado para que no requieran una coordinación o colaboración

basadas en la Web que aproveche las ventajas de proyectos y recursos

compartidos de una base de datos, que es nuestro fin.

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Presentación de la propuesta 64

GRAFICA # 18

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN

Fuente: Investigación directa Elaboración: Jiménez Mendoza Jorge Carlos

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Presentación de la propuesta 65

3.7. Conclusiones y Recomendaciones.

3.7.1. Conclusiones.

La pérdida por “Cambio de bobinas de papel”, demostraron el

motivo que representa mayor pérdida económica para la empresa.

Esto refleja que la empresa tiene retrasos en la elaboración de

resmas de papel bond 56 GR 65 x 90 cm, la forma incorrecta de realizar

el cambio de bobinas, sumado a la complicación de colocar los

adaptadores cónicos para CORE 5’’.

La propuesta tiene como objetivo central incrementar la

productividad de la línea y reducir el tiempo improductivo al ejecutar esta

parada planificada, siendo este el objetivo principal de este trabajo.

3.7.1. Recomendaciones.

Como recomendaciones finales de la tesis se mencionan las

siguientes:

Mantener constante estudio de mejoramiento de procesos e

impartirlos a los trabajadores, ya que ellos son quienes ejecutan

diariamente las funciones, principales y rápidas soluciones.

Implementar este análisis a otras paradas planificadas como retiro

de pallet y cambio de formato de tal manera que se puedan

registrar reducciones de tiempo improductivos en la sección de

Papeles y Cartulinas.

Finalmente, es también recomendable integrar a los operarios,

renovar el ambiente de trabajo en equipo, liderazgo y empoderamiento, ya

que al final de cada jornada de trabajo son ellos quienes hacen posible

que todo el proceso se cumpla con los resultados esperados, estas y

otras recomendaciones darán como resultado el incremento de la

disponibilidad de esta línea productiva, proponiendo la filosofía de la

mejora continua dentro de cualquier proceso productivo.

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GLOSARIO

Cartulina Dúplex: Es aquella compuesta de dos capas colocadas

y sujetas conjuntamente durante la fabricación, por medio de presión,

mientras están todavía húmedas, sin el uso de adhesivos. (INEN, 1992).

Cartulina Plegable: Es aquella que, al ser debidamente rayada,

puede doblarse por la línea de rayado con un ángulo de 180°, sin mostrar

fisuras apreciables en la misma. (INEN, 1992)

Conversión: Es la serie de operaciones o procesos aplicados a la

cartulina después de las operaciones clásicas o convencionales de

manufactura de la misma; como parafinado, engomado, estucado,

impresión, cortado, perforado, doblado y otras operaciones similares.

(INEN, 1992).

Gramaje: Se considera gramaje de papel o cartulina al peso en

gramos de un metro cuadrado de este, este información es de vital

importancia para el procesamiento de este en cualquier prensa plana.

Papel: El papel es una delgada hoja elaborada mediante pasta de

fibras vegetales que son molidas, blanqueadas, desleídas en agua,

secadas y endurecidas posteriormente; a la pulpa de celulosa,

normalmente, se le añaden sustancias como el polipropileno o el

polietileno con el fin de proporcionar diversas características. Las fibras

están aglutinadas mediante enlaces por puente de hidrógeno. (Rondón,

2010)

Papel Bond: El papel bond es un papel brillante, grueso, rígido y

opaco que se usa comúnmente en proyectos profesionales. La calidad se

mide por qué tan libre de pelusas, duradero y suave es el terminado.

(Balle, 2014)

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Glosario de Términos 67

Papel Couche: Es un papel que en su exterior es recubierto por

una o varias capas (couches) de productos que le confieren diferentes

cualidades, incluyendo peso, superficie, brillo, suavidad o reducción a la

absorbencia de tinta. Generalmente este estucado es un compuesto

de caolín o carbonato de calcio, que le da al papel una alta calidad de

impresión, muy usado en las artes gráficas, la industria editorial y de

empaques. Este tipo de papel no se puede usar en una impresora de

inyección, pues las tintas de esta no se anclan al papel y tardan mucho

tiempo en oxidarse. (Wikipedia, Wikipedia.com, 2014)

Papel Kraft: Es un tipo de papel basto y grueso de color marrón,

está fabricado con pasta química, sin blanquear y sometido a una cocción

breve es muy resistente al desgarro, tracción, estallido etc. (Wikipedia,

Wikipedia.com, 2011).

Papel Periódico: Está fabricado principalmente sobre la base de

papel recuperado o de pasta mecánica. Puede ser blanco o ligeramente

coloreado y su gramaje habitual oscila entre los 40 y los 52 g/m2, aunque

puede llegar a 65 g/m2. (Wikipedia, Wikipedia.com, 2015)

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Anexos 69

ANEXO # 1

CLASES DE PAPEL Y DIFERENTES CORTES

Código Descripción Bodega UMB

P. Bond 56 Gr. 65 x 90 Cm. IMPO Resmas

12721 P. BOND 56G 65 x 90 CHAMBRIL PTIM Resmas

1356 P.BOND 56G 65 x 90 IP PTIM Resmas

12675 P.BOND 60G 65 x 90 IP PTIM Resmas

15790 P.BOND 60G 65 x 90 SUZANO PTIM Resmas

6644 P.BOND 56G 90 x 65 PTIM Resmas

12772 P.BOND 56G 90 x 65 CHAMBRIL PTIM Resmas

1362 P.BOND 56G 90 x 65 BAHIA SUL PTIM Resmas

1363 P.BOND 56G 90 x 65 IP PTIM Resmas

P. Bond 56 Gr. 90 x 130 Cm. IMPO Resmas

12773 P.BOND 56G 90 x 130 CHAMBRIL PTIM Resmas

1358 P.BOND 56G 90 x 130 BAHIA SUL PTIM Resmas

1359 P.BOND 56G 90 x 130 IP PTIM Resmas

15494 P.BOND 60G 90 x 130 SUZANO PTIM Resmas

12677 P.BOND 60G 90 x 130 IP PTIM Resmas

P. Bond 70 Gr. 65 x 90 Cm. IMPO Resmas

12719 P. BOND 70G 65 x 90 CHAMBRIL PTIM Resmas

14744 P.BOND 70G 65 x 90 SOPORCET PTIM Resmas

1365 P.BOND 70G 65 x 90 BAHIA SUL PTIM Resmas

1366 P.BOND 70G 65 x 90 IP PTIM Resmas

1367 P.BOND 70G 65 x 90 SUZANO PTIM Resmas

1372 P.BOND 70G 90 x 65 IP PTIM Resmas

1373 P.BOND 70G 90 x 65 SUZANO PTIM Resmas

P. Bond 70 Gr. 90 x 130 Cm. IMPO Resmas

1369 P. BOND 70G 90 x 130 IP PTIM Resmas

13188 P.BOND 70G 90 x 130 CHAMBRIL PTIM Resmas

1368 P.BOND 70G 90 x 130 BAHIA SUL PTIM Resmas

1370 P.BOND 70G 90 x 130 SUZANO PTIM Resmas

P. Bond 75 Gr. 65 x 90 Cm. IMPO Resmas

12678 P. BOND 75G 65 x 90 CHAMBRIL PTIM Resmas

1375 P.BOND 75G 65 x 90 BAHIA SUL PTIM Resmas

1376 P.BOND 75G 65 x 90 IP PTIM Resmas

1377 P.BOND 75G 65 x 90 SUZANO PTIM Resmas

12679 P. BOND 75G 90 x 65 CHAMBRIL PTIM Resmas

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Anexos 70

14745 P. BOND 75G 90 x 65 SOPORCET PTIM Resmas

1385 P.BOND 75G 90 x 65 IP PTIM Resmas

10692 P.BOND 75G 90 x 65 MONDI PTIM Resmas

1386 P.BOND 75G 90 x 65 SUZANO PTIM Resmas

P. Bond 75 Gr. 90 x 130 Cm. IMPO Resmas

12689 P.BOND 75G 90 X 130 CHAMBRIL PTIM Resmas

1382 P.BOND 75G 90X130 IP PTIM Resmas

1383 P.BOND 75G 90X130 SUZANO PTIM Resmas

P. Bond 90 Gr. 65 x 90 Cm. IMPO Resmas

12720 P. BOND 90G 65 x 90 CHAMBRIL PTIM Resmas

9828 P.BOND 90G 65 x 90 IP PTIM Resmas

12774 P.BOND 90G 90 X 65 CHAMBRIL PTIM Resmas

9846 P.BOND 90G 90 X 65 IP PTIM Resmas

1389 P.BOND 90G 90 X 65 SUZANO PTIM Resmas

P. Bond 90 Gr. 90 x 130 Cm. IMPO Paquetes

1390 P.BOND 90G 90X130 BAHIA SUL PTIM Paquetes

12775 P.BOND 90G 90X130 CHAMBRIL PTIM Paquetes

17551 P.BOND 90G 90X130 SOPORCET PTIM Paquetes

9827 P.BOND 90G 90X130 IP PTIM Paquetes

1391 P.BOND 90G 90X130 SUZANO PTIM Paquetes

P. Periodico 48.8 Gr. 65 x 90 Cm. IMPO Resmas

7065 P.PERIODICO 48,8G 65 x 90 BIO BIO PTIM Resmas

13409 P.PERIODICO 48,8G 65 x 90 - IP PTIM Resmas

12548 P.PERIODICO 48,8G 65 X 90 WHITE BIRCH PTIM Resmas

11975 P.PERIODICO 48,8G 65 x 90 VOLGA PTIM Resmas

16739 P.PERIODICO 48,8G 65 x 90 RIO VERGARA PTIM Resmas

4005 P.PERIODICO 48,8G 90X65 PTIM Resmas

P. Periodico 48.8 Gr. 90 x 130 Cm. IMPO Resmas

4112 P.PERIODICO 48.8G 90X130 IP PTIM Resmas

18008 P. PERIODICO 48.8G 90X130 WHITE BIRCH PTIM Resmas

17569 P.PERIODICO 48.8G 90X130 RIO VERGARA PTIM Resmas

P.COUCHE 90G 1L 90X130 PAQ.250 IMPO Resmas

5796 P.COUCHE 90G 1L 90X130 PAQ.250 PTIM Paquetes

Cart. Duplex 205 Gr. 70 x 100 Cm. IMPO Resmas

1027 CART.DUPLEX 205G 100X70 PTIM Paquetes

1028 CART.DUPLEX 205G 70X100 PTIM Paquetes

11971 CART.DUPLEX 205G 70X100 R/BLANCO PTIM Paquetes

Cart. Dúplex 225 Gr. 70 x 100 Cm. IMPO Resmas

11056 CART.DUPLEX 225G 100X70 PTIM Paquetes

11266 CART.DUPLEX 225G 70X100 PTIM Paquetes

11972 CART.DUPLEX 225G 70X100 R/BLANCO PTIM Paquetes

Cart. Dúplex 240 Gr. 70 x 100 Cm. IMPO Resmas

1032 CART.DUPLEX 240G 70X100 (CAL.12) PTIM Paquetes

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Anexos 71

11973 CART.DUPLEX 240G 70X100 (CAL.12) R/BLANC PTIM Paquetes

Cart. Dúplex 280 Gr. 70 x 100 Cm. IMPO Resmas

11974 CART. DUPLEX 280G 70X100 R/BLANCO PTIM Paquetes

CART.DUPLEX 300G 100X70 IMPO Paquetes

1036 CART.DUPLEX 300G 100X70 IMPO Paquetes

CART.DUPLEX 305G 70 x 100 R/CAFÉ IMPO Paquetes

5928 CART.DUPLEX 300G 100X70 IMPO Paquetes

CART.DUPLEX 330G 100X70 IMPO Paquetes

17096 CART.DUPLEX 330G 100X70 IMPO Paquetes

CART.DUPLEX 345G 70X100 IMPO Paquetes

9401 CART.DUPLEX 345G 70X100 IMPO Paquetes

CART.DUPLEX 360G 100X70 IMPO Paquetes

17097 CART.DUPLEX 360G 100X70 IMPO Paquetes

P. KRAFT 100G 130 X 90 IMPO Paquetes

13629 P. KRAFT 100G 130 X 90 PTIM Paquetes

5310 P. KRAFT 100G 90 X 130 PTIM Paquetes

P.KRAFT 80G 130X90 IMPO Paquetes

14165 P.KRAFT 80G 130X90 PTIM Paquetes

13508 P.KRAFT 80G 90X130 PTIM Paquetes

P.KRAFT 60G 130X90 IMPO Resmas

7781 P.KRAFT 60G 130X90 PTIM Resmas Fuente: Departamento de Planificación Papelesa. Elaboración: Jiménez Mendoza Jorge Carlos

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Anexos 72

ANEXO # 2

COTIZACIÓN DE CAJA PORTA HERRAMIENTAS

Fuente: Mercado libre Elaboración: Jiménez Mendoza Jorge Carlos

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Anexos 73

ANEXO # 3

COTIZACIÓN HERRAMIENTAS

Fuente: Mercado libre Elaboración: Jiménez Mendoza Jorge Carlos

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